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Industrial Management School



                           RIDUZIONE SCARTI PER QUALITA’
                           SULLA LINEA DI PRODUZIONE V3




         •   Presented by S. Vancheri




         •   Date: 01/21/2009




                                                           1
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 Team Charter                                                                                                               Define (1/6)
 Business Case:
Gli scarti durante la produzione, hanno un impatto economico molto importante. Si rende necessario una migliore gestione di questi, in
particolare di quelli classificati come scarti per qualità. Oggi vengono identificati come tali anche scarti di origine diverse. Una corretta
identificazione degli scarti porterà sicuramente ad una più corretta interpretazione delle azioni di intervento.
Con questo progetto concentreremo la attenzione sulla linea V3 per poi implementarlo sulla linea V1.



Definizione del problema:
 Nei primi 5 mesi del 2008 con una produzione media di 480K mq/mese
  lo scarto totale medio è di 8,3% mentre quello per qualità del 7%. Considerando la percentuale classificata per qualità, il
 corrispondente valore in € / anno e di i 100K €/anno
 Visto che il programma per i prossimi mesi è di un aumento di produzione pari circa 800K mq/mese questo ipotizzando la stessa
 percentuale di scarti per qualità pari a 7% corrisponde ad una perdita pari a 155K €/anno


 Definizione dell’obiettivo :
 1. Ridurre la percentuale di scarto per qualità di 0,5% con un impatto a fine anno compreso fra 55K e 85K € a secondo dei mq in
    media prodotti.
 2. Una corretta classificazione degli scarti, faciliterà la scelta sulla priorità degli interventi preventivi e di manutenzione



In Scope / Out of Scope:
 Out of scope: Riduzione scarti per planning

 In scope : Ottimizzazione della attuale classificazione degli scarti. Verifica influenza tipo di fornitore di allumino


                                                                                                                                                2
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Team Charter                                                          Define (2/6)
     Composizione Gruppo:
      Project Lead (GB/BB):      Salvatore Vancheri (TQM)

          Coach (BB/MBB):

         Project Champion:       Bruno Battistoni (direttore stab.)

        Team Members:            Emanuele Faccini (Resp. Manutenz)

                                 Alfio Di Carlo (Resp. Produz)




      Milestones:
                     30/05/08
        Define
        Measure      30/10/08

        Analyze     30/11/2008

        Improve     30/12/2008

        Control     30/01/2009




                                                                                     3
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Identificare i CTQ del progetto                                                                                 Define (3/6)

                                                                                                       Key Questions
    Cliente           Commenti                     Caratteristiche più rilevanti               Quali gruppi di clienti sono
                                                   per il cliente (CTQs)                       scopo primario per il
                                                                                               progetto?
                   Il dato rilevato sulla % di                                                 Direzione, produzione , Ingegneria
                       scarto per qualità è
    Direzione         attualmente elevato,
                 Considerato il valore fissato a
                  BT08 da casa madre 6,4%
                  attualmente è pari al 7,2%                                                   Metodi usati per capire i
                                                                                               bisogni del cliente.
                                                                                               Intervista

                 La produzione                     Al fine di raggiungere obbiettivi
                 attualmente monitorizza           qualitativi richiesti si rende necessario
   Produzione    solo le cause origine di          il monitoraggio del maggior numero di
                 fermi macchina                    potenziali cause di scarto, in modo da      Quale CTQ sarà l’obiettivo
                                                   richiedere interventi mirati                primario del progetto?
                                                                                               Riduzione degli scarti per qualità –
                                                                                               Ottimizzazione sistema di raccolta dati
                                                                                               performance di linea




                                                                                                     <Conclusione>


                                                                                                                                         4
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                                                                                                                   Define (4/6)


    S                    I                 P                      O                 C                    Key Questions
 Fornitore          Input               Processo                Output             Cliente
                  (sostantivi)            (verbi)              (sostantivi)                      Quali sono gli estremi del
                                                                                                 processo?
                                                                  Dati sulle                     Inizio:     Raccolta dati performance
   Capo turno    Foglio                 Raggruppare dati         performance                                 bobina capo turno
                 riepilogativo         bobina in strutturale                        Direzione
                                   1                            scarti di linea:
                 bobina con            – planning - qualità       Strutturale
                                                                                                 Fine:
                 evidenziazione                                                                              Crezione DB cause scarto
                                                                   Planning
                 scarti per                                                                                  / azioni correttive
                                                                    Qualità
                 tipologia              Raggruppare dati                                        Cosa è incluso negli obiettivi
                                   2   bobine su unico file                                     di progetto?
                                                                                                              Ottimizzazione gestione dati
                                                                Informazioni                    Incluso:      identificativi origine degli scarti
                                   3    Verifica normalità                         Produzione
                                                                 sulle cause
                                              dei dati                                          Escluso:
                                                                origine degli                                  Ottimizzazione del planning
                                                                    scarti
                                        Elaborare carta di                                       La process map è stata
                                   4   controllo I_MR                                            approvata dalle persone
                                                                                                 chiave?
  Responsabile         Fogli              Creazione data            Fasi di                      Vancheri - Battistoni
                  performance di   5                                               Ingegneria
   produzione                                base cause        processo dove
                       linea            principali segnalate   è più frequente
                                            di scarto con         origine di
                                           corrispondenti        problemi di
                                              interventi       scarto - studio
                                                               mirati piano di                         <Conclusione>
                                                                prevenzione



                                                                                                                                                    5
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Raccolta dati (2/5)                                                        Define (5/6)

                               Schema logico identificativo degli scarti




                                                                                          6
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Schema logico di processo                                                                                                                                              Define (6/6)

                                                   Parte Umida                                                                            Verniciatura - Asciugatura



                                                                                                                       Fornetto
                                                                                                                      asciugatura


                                                        Elettrogranitura
                                   Decappaggio
                Sgrassaggio




                                                                                          Ossidazione




                                                                                                        Trattamento




                                                                                                                                     Verniciatura
                                                                           Desmut
     Aspo                                                                                                                                           Forno asciugatura vernice




                                                                                    In line Converting




                              Guida              Ispezione              Accoppiamento                       Rifilo                      Nastro
                                                           Livellatrice                                                 Taglierina                      Impilatore
                              nastro               laser                carta interlastra                 laterale                   trasportatore




                                                                                                                                                                                      7
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                                                                                                         Measure (1/5)

  Clarify Data                                   CTQ Standard di Performance

                                          Project Y - Measure                     Caratteristiche di performance dei CTQ
         CTQ                                           Descrizione della
                                                                                                                   Unit /
                         Definizione operativa             misura               LSL   USL    Target      Difetto
                                                                                                                    Opp
                            <Produzione che non          <%scarto totale -      <>            < 6,7% >     <>        <>
    < % scarti qualità     rispetta le specifiche di   %scarto per planning
       linea V3>           prodotto. Che ha come       - % scarto strutturale
                          origine cause diverse da               >
                          errato planning o scarto
                          strutturali del processo>


           <>                                                                   <>     <>       <>         <>        <>
                                       <>                       <>


           <>                          <>                       <>              <>     <>      <>          <>        <>




                                                            <>

                                                                                                                            8
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Raccolta dati                                                                                           Measure (2/5)

     Dati disponibili all’inizio del progetto , estratti dal report mensile                         Key Questions
          ufficiale spedito a casa madre                                                     Ho garantito che I dati
                                                                                             raccolti siano accurati e
                                    Av.                                                      unbiased?
    Line 3 Losses (2) (%)          BT'08  Av. '08   Jan     Feb  Mar         Apr      May    nd
    Line                             0,7%    0,7%   0,7%    0,7% 0,7%        0,7%     0,7%
             of which Structural     0,7%    0,7%   0,7%    0,7% 0,7%        0,7%     0,7%   Quali sono le possibili aree di
    Converting on line               8,7%    8,1%   5,5%    6,4% 9,4%        8,2%     8,6%   bias e errori di sistema?
             of which Structural     2,3%    0,7%   0,0%    0,0% 0,2%        0,8%     1,7%
                       Planning      0,0%    0,1%   0,0%    0,0% 0,0%        0,1%     0,3%   nd
                         Quality     6,4%    7,2%   5,5%    6,4% 9,2%        7,3%     6,6%
    Total                            9,4%    8,8%   6,2%    7,1% 10,1%       8,9%     9,3%
                                                                                             Ho valutato la ripetibilità e
                                                                                             riproducibilità della mia
     Una analisi dei dati attualmente disponibili, indica dati poco dettagliati, di          raccolta dati?
         difficile utilizzo per impostare piani di miglioramento.                            nd
           1. Scarto strutturale non misurato sul campo
                                                                                             Chi raccoglie i dati è
           2. Raccolta dati scarti per planning non corretta                                 opportunamente formato?
           3. Identificazioni delle cause per qualità, nel data base non
                                                                                             SI
                 aggiornate


                                                                                                  <Considerazioni
     < Ridefinire un sistema di acquisizioni raccolta dati sul
                                                                                                      finali>
                      campo più affidabile >


                                                                                                                               9
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Raccolta dati                                                                                                                           Measure (3/5)

                                                                            Bobina maggiorata planning
                                                                            Rifilo laterale planning

  Aggancio
                                                                 PRIMA SCELTA
  Cambio bobina carta                                                                                                              QUALITA'       RESO

  Rifilo cx (8) + lat policy (22)



                                                                            Rifilo laterale planning
                                                                            Bobina maggiorata planning

         Reso : parte di bobina che per difettosità viene reclamata al fornitore – nel calcolo non viene considerata – si ipotizza una
              bobina all’origine più piccola




                                                                                                           Prima                Dopo


                                    Giunzione / cambio bobina Al                                         40 mt bobina       50 mt bobina
                                    Rifilo strutturale (rifilo cx + laterale policy <=22)                    nd             calcolato aut
           Scarto strutturale       Scarto alla partenza (dal passaggio aggangio a lastre                                Considerato come
                                                                                                          operatore
                                    considerate buone)                                                                  qualità non strutturale
                                    Cambio bobina carta                                                      nd         in automatico 20 mt
                                    Campionature prelevate per cq                                            nd               manuale


                                    rifilo laterale planning (>22)                                           nd              automatico
           Scarto Planning
                                    planning bobina maggiorata                                               nd              automatico



                                                                                                                                                         10
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Raccolta dati                                                                                                Measure (4/5)

                                                                                         Prima      Dopo
       Scarto x Qualità
                          Problemi carta interlastra                                       nd      manuale
                          Problemi rifili                                                  nd      manuale
                          Problemi taglierina                                              nd      manuale
                          Problemi stacker (impilamento)                                   nd      manuale
                          Problemi di stesa / matt [righe -folature -cosmesi]            manuale   manuale
                          Scarto cariature                                               manuale   manuale
                          Problemi calandra -traini                                      manuale   manuale
                          Scarti per sporco                                              manuale   manuale
                          Scarti accidentale [manovre non corrette da parte operatore]   manuale   manuale

                          Fermo Engineering mq                                           manuale   manuale

                          Problema livellatrice                                            nd      manuale
                          Cilindri (Ammaccature/ battute/ gocce)                         manuale   manuale

                          Distacchi vernice (puntini bianchi) mq                         manuale   manuale
                          Analisi non OK mq                                              manuale   manuale
                          Scarti per altro                                               manuale   manuale




                                                                                                                             11
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                                                                                              Measure (5/5)
Raccolta dati
          Lista Azioni fatte per migliorare la raccolta dati

 •   Creata una biblioteca dei difetti - disponibile per gli operatori di linea

 •   Attualmente il sistema di rilevazione laser gestisce i dati solo in formato cartaceo, verificata la
     possibilità di gestirli in formato digitale – (sistema funzionante in DOS al momento impossibile fare la
     implementazione)

 •   Implementata registrazione sostituzione filtri utilizzati nelle varie parti del processo (Dicembre 2008)

 •   Implementata registrazione numero di scarti ogni 5’. Prima non veniva registrato.




                                                                                                                12
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Analisi Dati: Fonti di Variazione, Analisi delle Cause                                                         Analyze (1/1)
dei Difetti
 Utilizzando il metodo dei 5 perché sono state identificate delle zone di intervento possibili:
  Impianto Verniciatura
       •   A seguito di diverse osservazioni mirate sul campo è stato visto una aumento dei sporchi in particolare
           durante i cambi cisterna,


 Zona Guida nastro
       •   Zona di passaggio nastro subito dopo il forno di asciugatura, completamente aperta, potenziale causa di
           raccolta sporchi durante transito operatori – muletti – carroponte.


 Scarto per giunzione coil alluminio
       •   Attualmente durante la giunzione necessari 50 mt di nastro alluminio. Analizzate possibili potenziali
           soluzioni per la riduzione a 40 mt.


 Scarto per giunzione coil Carta
       •   Attualmente ogni cambio bobina carta vengono scartati 20 mt di bobina, scarto mai identificato prima.
           Limite fisico dell’attuale sistema, con cambio completamente manuale.


 Dimensione campione di scarto
       •   Attualmente con velocità di 12 mt/min non si riesce a rifilare campioni inferiori a 40 cm. Limite fisico del
           sistema.

                                                                                                                               13
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                                                                                                                                                                                       Improve (1/3)
Azione di miglioramento
  Impianto verniciatura
        •      sostituendo i filtri in uso da 10 micron con corrispondenti da 5 micron (Luglio)
        •      Implementato extra filtraggio volume totale – al ricevimento cisterna prima della messa in macchina
        •      Introdotto circuito di ricircolo su chilolitra vernice
        •      Sul serbatoio B modificato fondo piano con il fondo a imbuto in modo da evitare eventuale deposito di residui sugli angoli
                                                                                                          NO Autom. System to replace the level        FILTRO rM1f 100 PALL 10 micron

        In rosso evidenziate le parti aggiunte
                                                                                                              Mandata a richiesta dell'operatore                           Ricircolo

                                                                                       FILTRO 1 micron PE-1-P1-S
                                    C                                              B                                     BEA                       A
                                        60% ACT / 40% MTG
                                        Vol= 0,2*0,2*0,3=12 lt                            40% ACT / 60% MTG

                                                                                         Vol= 0,5*0,4*0,25=50lt
                                                                                                                         Fare Imbuto


              E                                                                                                                                            Mix Coating
                    LINE                             Autom. valve

                                                                                                                                                       40% ACT / 60% MTG
                                                                                                          Autom. valve


                                                                                       1 micron PE-1-P1-S
                                                                                                                   D
                                                                                     Free space necessary for return
       consumption see sheet 2                                                         coating in case of stop line
                                                                    max    50
                                                    WORK SET              0,5 lt                                          Diam 60
                                                                    min   49,5
                                                                                                          45 = allarm
                                                                                   Total Volume =100 lt
                                                                                   Volume used during work line = 35
                                                                    Pompa                                                                                                              Pompa
                                                                    1-2 mc/ora                  Diam 48

             Filtri PALL         Densimetro        Scamb
              5 micron
              2 gg
              RM2 F 050


                                                                                                                                                                                                       14
Industrial Management School

                                                                                                       Improve (2/3
Azione di miglioramento
  Zona Guida nastro
        •Isolata la zona guida nastro con pannelli – prima nessuna copertura presente (ottobre 2008)




                                                                                                                      15
Industrial Management School

                                                                                    Improve (3/3
Azione di miglioramento

•   Aperto progetto interno per la riduzione degli scarti durante le giunzione nei cambi coil di
    alluminio da 50 a 40 mt. (Dicembre 2008)

•   Aperto progetto interno per la riduzione dei metri di scarto durante il cambio coil di carta
    da 20 a 4 mt (Dicembre 2008)

•   Aperto progetto per il ridimensionamento del motore taglierina




                                                                                                   16
Industrial Management School

       Control Charts                                                                                                   Control (1/3)


                                    Av.
Line 3 Losses (2) (%)              BT'08    Av. '08   Jan    Feb    Mar     Apr    May     Jun     Jul    Aug    Sep     Oct    Nov    Dec
Line                                 0,7%      0,8%   0,7%   0,7%    0,7%   0,7%   0,7%    0,7%    0,7%   0,7%   0,8%    0,8%   1,1%   0,8%
             of which Structural     0,7%      0,8%   0,7%   0,7%    0,7%   0,7%   0,7%    0,7%    0,7%   0,7%   0,8%    0,8%   1,1%   0,8%
Converting on line                   8,7%      8,7%   5,5%   6,4%    9,4%   8,2%   8,6%   10,6%   11,0%   7,8%   7,8%    8,1%   7,8%   8,5%
             of which Structural     2,3%      1,0%   0,0%   0,0%    0,2%   0,8%   1,7%    1,3%    1,1%   1,6%   1,0%    1,4%   1,4%   1,7%
                       Planning      0,0%      0,2%   0,0%   0,0%    0,0%   0,1%   0,3%    0,0%    0,3%   0,2%   0,1%    0,0%   0,4%   0,6%
                         Quality     6,4%      7,5%   5,5%   6,4%    9,2%   7,3%   6,6%    9,3%    9,6%   6,0%   6,6%    6,7%   5,9%   6,3%
Total                                9,4%      9,5%   6,2%   7,1%   10,1%   8,9%   9,3%   11,3%   11,7%   8,5%   8,5%    8,9%   8,9%   9,3%

Formato medio lavorato                                1068   1238   1081    1142   1126   1307    1385    1206   1179    1309   1324   1600




         •       Dati ufficiali 2008 –




                                                                                                                                         17
Industrial Management School

Control Charts % scarti per qualità                                                                                                                    Control (2/3)

                                                      I-MR Chart of Totale Scarto x qualità mq by mese
                                        08_11                                                       08_12             09_01
                             0,12                                            1


                                                                                                                                          UCL=0,0895
          Individual Value




                             0,08

                                                                                                                                          _
                                                                                                                                          X=0,0500
                             0,04
                                                22
                                            6
                                                               6                                                                          LCL=0,0104
                             0,00
                                    1                12   23       34   45          56         67           78   89           100   111
                                                                                 Observation


                                        08_11                                                       08_12             09_01
                                                                                   1


                             0,06
          Moving Range




                                                                                                                                          UCL=0,04860
                             0,04


                             0,02                                                                                                         __
                                                                                                                                          MR=0,01487

                             0,00                                                                                                         LCL=0
                                    1                12   23       34   45          56         67           78   89           100   111
                                                                                 Observation


                Worksheet: Scarti_V3 nov_08_gen_09




                                                                                                                                                                       18
Industrial Management School


    Data Base cause / rimedi difetti registrati di scarto per qualità                                                                                     Control (3/3)

Data       Bobina       Area           Tipologia                   Descrizione                                          mq Intervento                                   chi   quando
04/11/2008 845J0687     Generale       Elettricità                 Sbalzo di corrente                                   388
                                                                   A seguito ripartenza dopo sbalzo di corrente             Introdotta check list controlli da fare a
04/11/2008 845J0688     Verniciatura   Spalmatore fuori quota      problemi con spalmatore                              734 seguito fermi per sbalzi corrente                 dic_2008
06/11/2008 845J0692     Generale       Elettricità                 Sbalzo di corrente                                   430
                                                                   problemi durante cambio pareggiatore dopo
07/11/2008 845J0695     zona finale    Pareggiatore                cambio velocità di linea                             100 Riverificare tutti i set predefiniti        EF    dic_2008
07/11/2008 845J0695     Generale                                   Cambio velocità                                       61
07/11/2008 845J0695     zona finale    Rifili laterali             problemi con i rifili                                154
                                                                   problemi con rullo n° 32 - abbassata velocità linea
10/11/2008   846J0708   Parte umida    Sgrassaggio                 per copertura rullo                                  370 Aperta CPM                                        dic_2008
10/11/2008   846J0708   Zona finale    Taglierina                  problemi taglierina                                  100
27/11/2008   848J0733   Generale       Carroponte                  Spostamento carroponte x lavori linea 1              180
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10/01/2009 902J0009     Zona finale    Livellatrice                Passo spianatrice                                    200
12/01/2009 903J0014     Verniciatura   cambio filtro               dopo aver girato filto presenza puntini bianchi      436
                                                                   durante cambio pompa emulsione - fatto sporchi x
12/01/2009 903J0014     Verniciatura   Pompa emulsione             avere lavorato all'interno della cabina              500
15/01/2009 903J0022     Zona finale    Livellatrice                Lastra impigliata taglierina - fermata linea         275




                                                                                                                                                                                       19

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  • 1. Industrial Management School RIDUZIONE SCARTI PER QUALITA’ SULLA LINEA DI PRODUZIONE V3 • Presented by S. Vancheri • Date: 01/21/2009 1
  • 2. Industrial Management School Team Charter Define (1/6) Business Case: Gli scarti durante la produzione, hanno un impatto economico molto importante. Si rende necessario una migliore gestione di questi, in particolare di quelli classificati come scarti per qualità. Oggi vengono identificati come tali anche scarti di origine diverse. Una corretta identificazione degli scarti porterà sicuramente ad una più corretta interpretazione delle azioni di intervento. Con questo progetto concentreremo la attenzione sulla linea V3 per poi implementarlo sulla linea V1. Definizione del problema: Nei primi 5 mesi del 2008 con una produzione media di 480K mq/mese lo scarto totale medio è di 8,3% mentre quello per qualità del 7%. Considerando la percentuale classificata per qualità, il corrispondente valore in € / anno e di i 100K €/anno Visto che il programma per i prossimi mesi è di un aumento di produzione pari circa 800K mq/mese questo ipotizzando la stessa percentuale di scarti per qualità pari a 7% corrisponde ad una perdita pari a 155K €/anno Definizione dell’obiettivo : 1. Ridurre la percentuale di scarto per qualità di 0,5% con un impatto a fine anno compreso fra 55K e 85K € a secondo dei mq in media prodotti. 2. Una corretta classificazione degli scarti, faciliterà la scelta sulla priorità degli interventi preventivi e di manutenzione In Scope / Out of Scope: Out of scope: Riduzione scarti per planning In scope : Ottimizzazione della attuale classificazione degli scarti. Verifica influenza tipo di fornitore di allumino 2
  • 3. Industrial Management School Team Charter Define (2/6) Composizione Gruppo: Project Lead (GB/BB): Salvatore Vancheri (TQM) Coach (BB/MBB): Project Champion: Bruno Battistoni (direttore stab.) Team Members: Emanuele Faccini (Resp. Manutenz) Alfio Di Carlo (Resp. Produz) Milestones: 30/05/08 Define Measure 30/10/08 Analyze 30/11/2008 Improve 30/12/2008 Control 30/01/2009 3
  • 4. Industrial Management School Identificare i CTQ del progetto Define (3/6) Key Questions Cliente Commenti Caratteristiche più rilevanti Quali gruppi di clienti sono per il cliente (CTQs) scopo primario per il progetto? Il dato rilevato sulla % di Direzione, produzione , Ingegneria scarto per qualità è Direzione attualmente elevato, Considerato il valore fissato a BT08 da casa madre 6,4% attualmente è pari al 7,2% Metodi usati per capire i bisogni del cliente. Intervista La produzione Al fine di raggiungere obbiettivi attualmente monitorizza qualitativi richiesti si rende necessario Produzione solo le cause origine di il monitoraggio del maggior numero di fermi macchina potenziali cause di scarto, in modo da Quale CTQ sarà l’obiettivo richiedere interventi mirati primario del progetto? Riduzione degli scarti per qualità – Ottimizzazione sistema di raccolta dati performance di linea <Conclusione> 4
  • 5. Industrial Management School Define (4/6) S I P O C Key Questions Fornitore Input Processo Output Cliente (sostantivi) (verbi) (sostantivi) Quali sono gli estremi del processo? Dati sulle Inizio: Raccolta dati performance Capo turno Foglio Raggruppare dati performance bobina capo turno riepilogativo bobina in strutturale Direzione 1 scarti di linea: bobina con – planning - qualità Strutturale Fine: evidenziazione Crezione DB cause scarto Planning scarti per / azioni correttive Qualità tipologia Raggruppare dati Cosa è incluso negli obiettivi 2 bobine su unico file di progetto? Ottimizzazione gestione dati Informazioni Incluso: identificativi origine degli scarti 3 Verifica normalità Produzione sulle cause dei dati Escluso: origine degli Ottimizzazione del planning scarti Elaborare carta di La process map è stata 4 controllo I_MR approvata dalle persone chiave? Responsabile Fogli Creazione data Fasi di Vancheri - Battistoni performance di 5 Ingegneria produzione base cause processo dove linea principali segnalate è più frequente di scarto con origine di corrispondenti problemi di interventi scarto - studio mirati piano di <Conclusione> prevenzione 5
  • 6. Industrial Management School Raccolta dati (2/5) Define (5/6) Schema logico identificativo degli scarti 6
  • 7. Industrial Management School Schema logico di processo Define (6/6) Parte Umida Verniciatura - Asciugatura Fornetto asciugatura Elettrogranitura Decappaggio Sgrassaggio Ossidazione Trattamento Verniciatura Desmut Aspo Forno asciugatura vernice In line Converting Guida Ispezione Accoppiamento Rifilo Nastro Livellatrice Taglierina Impilatore nastro laser carta interlastra laterale trasportatore 7
  • 8. Industrial Management School Measure (1/5) Clarify Data CTQ Standard di Performance Project Y - Measure Caratteristiche di performance dei CTQ CTQ Descrizione della Unit / Definizione operativa misura LSL USL Target Difetto Opp <Produzione che non <%scarto totale - <> < 6,7% > <> <> < % scarti qualità rispetta le specifiche di %scarto per planning linea V3> prodotto. Che ha come - % scarto strutturale origine cause diverse da > errato planning o scarto strutturali del processo> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 8
  • 9. Industrial Management School Raccolta dati Measure (2/5) Dati disponibili all’inizio del progetto , estratti dal report mensile Key Questions ufficiale spedito a casa madre Ho garantito che I dati raccolti siano accurati e Av. unbiased? Line 3 Losses (2) (%) BT'08 Av. '08 Jan Feb Mar Apr May nd Line 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% of which Structural 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% Quali sono le possibili aree di Converting on line 8,7% 8,1% 5,5% 6,4% 9,4% 8,2% 8,6% bias e errori di sistema? of which Structural 2,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,8% 1,7% Planning 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% nd Quality 6,4% 7,2% 5,5% 6,4% 9,2% 7,3% 6,6% Total 9,4% 8,8% 6,2% 7,1% 10,1% 8,9% 9,3% Ho valutato la ripetibilità e riproducibilità della mia Una analisi dei dati attualmente disponibili, indica dati poco dettagliati, di raccolta dati? difficile utilizzo per impostare piani di miglioramento. nd 1. Scarto strutturale non misurato sul campo Chi raccoglie i dati è 2. Raccolta dati scarti per planning non corretta opportunamente formato? 3. Identificazioni delle cause per qualità, nel data base non SI aggiornate <Considerazioni < Ridefinire un sistema di acquisizioni raccolta dati sul finali> campo più affidabile > 9
  • 10. Industrial Management School Raccolta dati Measure (3/5) Bobina maggiorata planning Rifilo laterale planning Aggancio PRIMA SCELTA Cambio bobina carta QUALITA' RESO Rifilo cx (8) + lat policy (22) Rifilo laterale planning Bobina maggiorata planning Reso : parte di bobina che per difettosità viene reclamata al fornitore – nel calcolo non viene considerata – si ipotizza una bobina all’origine più piccola Prima Dopo Giunzione / cambio bobina Al 40 mt bobina 50 mt bobina Rifilo strutturale (rifilo cx + laterale policy <=22) nd calcolato aut Scarto strutturale Scarto alla partenza (dal passaggio aggangio a lastre Considerato come operatore considerate buone) qualità non strutturale Cambio bobina carta nd in automatico 20 mt Campionature prelevate per cq nd manuale rifilo laterale planning (>22) nd automatico Scarto Planning planning bobina maggiorata nd automatico 10
  • 11. Industrial Management School Raccolta dati Measure (4/5) Prima Dopo Scarto x Qualità Problemi carta interlastra nd manuale Problemi rifili nd manuale Problemi taglierina nd manuale Problemi stacker (impilamento) nd manuale Problemi di stesa / matt [righe -folature -cosmesi] manuale manuale Scarto cariature manuale manuale Problemi calandra -traini manuale manuale Scarti per sporco manuale manuale Scarti accidentale [manovre non corrette da parte operatore] manuale manuale Fermo Engineering mq manuale manuale Problema livellatrice nd manuale Cilindri (Ammaccature/ battute/ gocce) manuale manuale Distacchi vernice (puntini bianchi) mq manuale manuale Analisi non OK mq manuale manuale Scarti per altro manuale manuale 11
  • 12. Industrial Management School Measure (5/5) Raccolta dati Lista Azioni fatte per migliorare la raccolta dati • Creata una biblioteca dei difetti - disponibile per gli operatori di linea • Attualmente il sistema di rilevazione laser gestisce i dati solo in formato cartaceo, verificata la possibilità di gestirli in formato digitale – (sistema funzionante in DOS al momento impossibile fare la implementazione) • Implementata registrazione sostituzione filtri utilizzati nelle varie parti del processo (Dicembre 2008) • Implementata registrazione numero di scarti ogni 5’. Prima non veniva registrato. 12
  • 13. Industrial Management School Analisi Dati: Fonti di Variazione, Analisi delle Cause Analyze (1/1) dei Difetti Utilizzando il metodo dei 5 perché sono state identificate delle zone di intervento possibili: Impianto Verniciatura • A seguito di diverse osservazioni mirate sul campo è stato visto una aumento dei sporchi in particolare durante i cambi cisterna, Zona Guida nastro • Zona di passaggio nastro subito dopo il forno di asciugatura, completamente aperta, potenziale causa di raccolta sporchi durante transito operatori – muletti – carroponte. Scarto per giunzione coil alluminio • Attualmente durante la giunzione necessari 50 mt di nastro alluminio. Analizzate possibili potenziali soluzioni per la riduzione a 40 mt. Scarto per giunzione coil Carta • Attualmente ogni cambio bobina carta vengono scartati 20 mt di bobina, scarto mai identificato prima. Limite fisico dell’attuale sistema, con cambio completamente manuale. Dimensione campione di scarto • Attualmente con velocità di 12 mt/min non si riesce a rifilare campioni inferiori a 40 cm. Limite fisico del sistema. 13
  • 14. Industrial Management School Improve (1/3) Azione di miglioramento Impianto verniciatura • sostituendo i filtri in uso da 10 micron con corrispondenti da 5 micron (Luglio) • Implementato extra filtraggio volume totale – al ricevimento cisterna prima della messa in macchina • Introdotto circuito di ricircolo su chilolitra vernice • Sul serbatoio B modificato fondo piano con il fondo a imbuto in modo da evitare eventuale deposito di residui sugli angoli NO Autom. System to replace the level FILTRO rM1f 100 PALL 10 micron In rosso evidenziate le parti aggiunte Mandata a richiesta dell'operatore Ricircolo FILTRO 1 micron PE-1-P1-S C B BEA A 60% ACT / 40% MTG Vol= 0,2*0,2*0,3=12 lt 40% ACT / 60% MTG Vol= 0,5*0,4*0,25=50lt Fare Imbuto E Mix Coating LINE Autom. valve 40% ACT / 60% MTG Autom. valve 1 micron PE-1-P1-S D Free space necessary for return consumption see sheet 2 coating in case of stop line max 50 WORK SET 0,5 lt Diam 60 min 49,5 45 = allarm Total Volume =100 lt Volume used during work line = 35 Pompa Pompa 1-2 mc/ora Diam 48 Filtri PALL Densimetro Scamb 5 micron 2 gg RM2 F 050 14
  • 15. Industrial Management School Improve (2/3 Azione di miglioramento Zona Guida nastro •Isolata la zona guida nastro con pannelli – prima nessuna copertura presente (ottobre 2008) 15
  • 16. Industrial Management School Improve (3/3 Azione di miglioramento • Aperto progetto interno per la riduzione degli scarti durante le giunzione nei cambi coil di alluminio da 50 a 40 mt. (Dicembre 2008) • Aperto progetto interno per la riduzione dei metri di scarto durante il cambio coil di carta da 20 a 4 mt (Dicembre 2008) • Aperto progetto per il ridimensionamento del motore taglierina 16
  • 17. Industrial Management School Control Charts Control (1/3) Av. Line 3 Losses (2) (%) BT'08 Av. '08 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Line 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1% 0,8% of which Structural 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1% 0,8% Converting on line 8,7% 8,7% 5,5% 6,4% 9,4% 8,2% 8,6% 10,6% 11,0% 7,8% 7,8% 8,1% 7,8% 8,5% of which Structural 2,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,8% 1,7% 1,3% 1,1% 1,6% 1,0% 1,4% 1,4% 1,7% Planning 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 0,6% Quality 6,4% 7,5% 5,5% 6,4% 9,2% 7,3% 6,6% 9,3% 9,6% 6,0% 6,6% 6,7% 5,9% 6,3% Total 9,4% 9,5% 6,2% 7,1% 10,1% 8,9% 9,3% 11,3% 11,7% 8,5% 8,5% 8,9% 8,9% 9,3% Formato medio lavorato 1068 1238 1081 1142 1126 1307 1385 1206 1179 1309 1324 1600 • Dati ufficiali 2008 – 17
  • 18. Industrial Management School Control Charts % scarti per qualità Control (2/3) I-MR Chart of Totale Scarto x qualità mq by mese 08_11 08_12 09_01 0,12 1 UCL=0,0895 Individual Value 0,08 _ X=0,0500 0,04 22 6 6 LCL=0,0104 0,00 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 Observation 08_11 08_12 09_01 1 0,06 Moving Range UCL=0,04860 0,04 0,02 __ MR=0,01487 0,00 LCL=0 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 Observation Worksheet: Scarti_V3 nov_08_gen_09 18
  • 19. Industrial Management School Data Base cause / rimedi difetti registrati di scarto per qualità Control (3/3) Data Bobina Area Tipologia Descrizione mq Intervento chi quando 04/11/2008 845J0687 Generale Elettricità Sbalzo di corrente 388 A seguito ripartenza dopo sbalzo di corrente Introdotta check list controlli da fare a 04/11/2008 845J0688 Verniciatura Spalmatore fuori quota problemi con spalmatore 734 seguito fermi per sbalzi corrente dic_2008 06/11/2008 845J0692 Generale Elettricità Sbalzo di corrente 430 problemi durante cambio pareggiatore dopo 07/11/2008 845J0695 zona finale Pareggiatore cambio velocità di linea 100 Riverificare tutti i set predefiniti EF dic_2008 07/11/2008 845J0695 Generale Cambio velocità 61 07/11/2008 845J0695 zona finale Rifili laterali problemi con i rifili 154 problemi con rullo n° 32 - abbassata velocità linea 10/11/2008 846J0708 Parte umida Sgrassaggio per copertura rullo 370 Aperta CPM dic_2008 10/11/2008 846J0708 Zona finale Taglierina problemi taglierina 100 27/11/2008 848J0733 Generale Carroponte Spostamento carroponte x lavori linea 1 180 27/11/2008 848J0734 Parte umida Desmut Spremitore a molla uscita desmut - sostituito 502 28/11/2008 848J0735 Generale Impianto trattamento aria Rottura cinghia ventola immissione 1835 29/11/2008 848J0738 Verniciatura Cambio cisterna Durante cambio emulsione 467 Rottura pompa traiculer trasformatori - reffred_ Controllo degli altri trasformatori 05/12/2008 849J0755 Elettrica Trasformatori granitura trasformatori - messa macchina a 1 mt 978 durante il femro di Natale EF Rivisione completa durante il fermo di 06/12/2008 849J0759 Elettrica Fonro asciugatura Blocco UMIFOG 371 Natale EF dic_2008 Rivisione completa durante il fermo di 07/12/2008 849J0762 Elettrica Fonro asciugatura Blocco UMIFOG 372 Natale EF dic_2008 Rivisione completa durante il fermo di 08/12/2008 849J0763 Elettrica Fonro asciugatura Blocco UMIFOG 2155 Natale EF dic_2008 10/01/2009 902J0009 Zona finale Livellatrice Passo spianatrice 200 12/01/2009 903J0014 Verniciatura cambio filtro dopo aver girato filto presenza puntini bianchi 436 durante cambio pompa emulsione - fatto sporchi x 12/01/2009 903J0014 Verniciatura Pompa emulsione avere lavorato all'interno della cabina 500 15/01/2009 903J0022 Zona finale Livellatrice Lastra impigliata taglierina - fermata linea 275 19