SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  45
Centro de Distribución
     Santa Clara
ANALISIS DEL PROBLEMA
Para la identificación de las causas y solución de los problemas se usarán
              diferentes métodos conjuntamente como son:
O. C.
                                     Plan de
             Plan                    Compras
            Prod.     Planeamiento                                          Proveedor
                                     Alm. M. P.                    Compra
                                                                   s
           Insumos                                          Materiales

                                               SUPPLY CHAIN
            P.PROC
                                                      Distribución
                                          Alm. S. T.                        P. T.
             P.PROC
                                                  Picking                      Clientes
  Planta
                                                   P. T.
              P. TERM.
                                 Alm. P. T.                       Pedido

                          Marketing           Ventas
                                     Budget
Forecast                                                                        Pedido
• La encuesta fue realizada al personal de planta Pte piedra para
  determinar el área que involucra nuestra problemática.
                 N°   Nombre y Apellido           Cargo

                 1       Jorge Abril      Coordinador CD planta

                 2     Carlos Chipana       Asistente Almacén

                 3      Dante Moran       Coordinador CD planta

                 4      Carlos Padilla    Coordinador Distribución

                 5       Jim Castro       Coordinador Distribución

                 6     Freddy Acasiete      Asistente Almacén

                 7      José Córdova       Analista de Inventario

                 8    Percy Soto Mayor    Coordinador CD planta

                        Moisés Huajan      Analista de Inventario
Compras                                               No apoyo por
                                                       Demora en
                              de los                                 Demora       parte del
 Área de        Mala                    Demora en la   las ordenes
                            productos                                 en área     área de
 almacén     distribució                documentaci     de compra
                             falta de                                    de       ingreso en
 (falta de      n del                        ón            con
                           comunicaci                                distribuci   momentos
 espacio)     almacén                    facturación    diferencia
                              ón con                                     ón        de aumento
                                                        de precio
                            almacén.                                              de despacho

El peso de las votaciones esta ponderado con los siguientes pesos:
El problema mayor tendrá peso 5, e ira disminuyendo hasta llegar al menor problema, que
tendrá un peso de 1.
Gracias al
   diagrama de
Pareto, aplicado a
los problemas que
     afectan Y
 determine que la
 falta de espacio
   en el área de
  almacén es el
problema que más
se enfatiza dentro
  de la empresa
Aquí vemos cuales son las
posibles causas que están
  generando el principal
        problema.
ANALISIS DEL RESULTADO
  AREA DE ALMACEN
Proceso de Entrada ALMACEN


                                                                        Operador carga el pallet y         WMS informa al
                                                                          hace la lectura de la           operador donde el
                                    Emisión de etiqueta de código        etiqueta de código de             pallet debe ser
      Producción                      de barras y etiquetado de
                     Paletizado                                                  barras                     almacenado
                                               pallets



Planificación de                                                                               Operador
     Carga                                                                                    almacena el
                                    Proceso de Salida                                         pallet en el
                                                                                                anaquel




                                                                                                                     PDV
                                                                                    Operador
                   WMS informa al      Operador pickea los                           lleva el
 Sistema informa                       pallets, haciendo la     WMS informa al                  Carga e inicio de
                    operador cual                                                  pallet hasta   distribución
el pedido al WMS                      lectura del código de     operador en que
                     pallet debe                                                    el muelle
                      pickear.                barras           doca el pallet será
                                                                    cargado
Antecedentes acerca del almacén
En el almacén, se puede observar que
los productos que se comercializa, están siendo
cada vez mas solicitados, y esto se refleja en la
falta de espacio de almacenamiento.

Además de esta falta de espacio, se presentan otros problemas, tales como la
demora al momento de brindar mantenimiento a los productos, errónea
ubicación, demora en estos cambios, aumento en el índice de errores de
despacho, entre otros.

Objetivos

•Reducir el tiempo que se toman los operarios en despachar la mercadería.
•Minimizar el margen de error que puede existir, al momento de despachar la
mercadería.
•Optimizar el uso del espacio que tenemos dentro del almacén, y que aun no
ha sido
D

                                                                                                                                                       ZONA

                                                                                                                                Z                       40A


                                                                       D
                                                                       C
                                                                                                                                O                              MAPA ACTUAL DEL ALMACEN
                                                                                                                                N
                                                                                                                                                       ZONA
                                                                                                                                                        40B
                                                                                                                                                                         PT
                                                                       C
                                                                        B
                                                                                                                                A
                                                                  Zona 30
                                                                                                                                                       ZONA
                                                                                                                                                        40C

                                                                                                                                40
                                                                        B
                                                                        A


                                                                                                                                                       ZONA
                                                                                                                                                        50A


                                                                        A                                                       Z

19
                                                                                                                                O
                                                                                                                                                       ZONA
                                                                                                                                                        50B
17



15                                                                                                                              N
13



12



11   Zona A          AB             BC       CD   DE   EF   FG   GH         H I   I J   J K        KL   LM   M
                                                                                                                 N   N          A
09
      10
07
                                                                                                                         ZONA                  ZONA 50 C - H
05
                                                                                                                          70    50
03



01
                                                                                                                                     ZONA 60



                                                                      Zona 20




                               Montacargas


 Zona de
Despacho




                                      Zona de
                                     Despacho
SS.HH.                                                                                  Oficinas

          Entrada al almacén
Despachos
         Sobre stock       en grandes       Productos       Mantenimi       Distribució
             de            volúmenes           sin          ento de los        n de
          productos            por          ubicación       productos       anaqueles
                           planeación


El peso de las votaciones esta ponderado con los siguientes pesos:
El problema mayor tendrá peso 5, e ira disminuyendo hasta llegar al menor problema, que
tendrá un peso de 1.
CUADRO DE ACCIONES CORRECTIVAS – AREA DE ALMACEN
APLICANDO LAS MEJORAS
El presente proyecto busca cubrir la falta de espacio que existe en estos
momentos en el almacén, debido al aumento del ingreso de los productos. Para
poder cubrir esta necesidad, se plantea construir una locación más hacia arriba
en cada anaquel de la zona 20. De esta forma ganaríamos un espacio de 60 cm
                 de largo, 1 metro de ancho y 50 cm de altura.



    El almacén cuenta con 28 anaqueles, y cada uno de ellos
        contaría con 23 compartimientos de esta manera
         aumentaríamos una locación en cada uno de los
    compartimientos, que al final me darían 644 espacios de
            almacenamiento para ubicar mercadería.
En este cuadro muestra los movimientos por zonas



Aumento de ITEMS y
reduciendo tiempos.
Diagrama de Pareto - zonas de mayor movimiento
Aumento de Códigos por jornada

Para hallar el costo-beneficio del proyecto, como vimos estamos haciendo un seguimiento, a los Ítems que tiene que
mayor movimiento por lo que la información que se muestra son los días que hay mas despacho de mercaderías
(sábados solo se trabaja medio día)
Sabiendo que la producción diaria del despacho es de 140 líneas promedio por trabajador en un día de trabajo de 8
horas laborales y que por pedido tardan 3.42min. Para la cual se tomara los días jueves, Viernes Sábados por ser los
días de mayor movimiento.
Sabiendo que en el área de despacho son 6 auxiliares pero solo 4 auxiliares haremos estudio: La producción para los 4
auxiliares promedio en el área de despacho es la siguiente (días de mayor movimiento)
A continuación, se muestra un cuadro consolidado (promedio), en el que se observa el Número total de pedidos
durante los días de seguimiento, así como también los ingresos que generan al día los pedidos despachados, y los
minutos empleados en los mismos por los 4 trabajadores.




   En un día habitual, puedo despachar con un total de 560 Ítems.
   Durante ese día, tendremos una demora de 1916 Minutos.
   Invertiremos 480 Minutos de trabajo.
   Ahora procederemos a calcular, usando nuestra mejora:

   Usando la cercanía de los repuestos se sabe en un día un Picker puede recoger 104 líneas o Ítems por lo que
   reduciendo el espacio de recojo de pedido a otro se puede realizar de la siguiente manera
   •El picker podrá solo recoger los repuestos de mayor movimiento en la zona creada llamada “MOVE”
   esta zona le permitirá encontrar todo los códigos que se encuentra con mayor movimiento ahora
   aplicando en la mejora:
•Realizaremos nuestros cálculos para determinar cuantos minutos disminuiremos en tiempo de despacho por línea:

                            3.42 mi ----------- 25 metros (1 despacho recorrido) * 140 ítems =478 min
                                 X min ------------- 10 metros (a este tiempo queremos reducir)


                           3.4x 10
                                                                 1.36 min * 140Items= 190 Min
                               25
                                                            Reducimos el tiempo en 288 min
    ANTES (140x3.42 = 479) – MEJORA (140 x 1.36 = 190) = 289/1.36min = ITEM 213 que se pueden
                                  hacer de mas con la mejora.


           Para los 4 auxiliares que elaboraron tanto en la zona de despacho
En este grafico se muestra el aumento de Ítems por día




Entonces decimos que la cantidad de Ítems en una jornada normal aumenta considerablemente

                ANTES
Disminución de costo de Mano de obra

                   Lo que se trabaja dentro de un día normal




                       Lo que se obtendría aplicando la mejora
DOP – El despacho de un obrero
   15 s       1                  El operador recibe la orden (oficina)                   1
                                                                                              10 s
                                       cual pallet debe pickear.

              2    Camina                                                       Camina   2
   1 min                                                                                     21 s
                                   El Operador Inspeciona y hace la
                                      lectura del código de barras
   30 s
              1    Inspecciona
                                                                           Inspecciona   1      10 s


                                       Operador pickea los pallets
                                                                                         3    20s
              3    Pickea                                                       Pickea
    40 s

                                 Operador lleva el pallet hasta la doca
                                                                                         4
                                                                                              25 s
    1 min          Maquina                                                   Maquina
              4



                                 Operador recibe la orden de donde el
    17 s
              2     Verifica            pallet será cargado.
                                                                              Verifica   2     10 s




      Total 3.42 min ACTUAL
                                                                          Total 1.36 min MEJORADO
Grafico muestra la disminución del costo mano de obra

  140.00

  120.00

  100.00

   80.00                                                          Costo-hora-hombre(actual)

   60.00
                                                                  Dismunicion costo-hora-
   40.00                                                          hombre(mejora)

   20.00

    0.00
           Costo x día   Costo x mes   Costo x anual   Costo 12
                                                       Obreros



                                                                      Obtendremos un
                                                                   beneficio cuantitativo de
                                                                         lo siguiente:
Beneficio sobre el alquiler de espacio

Nosotros pagamos por metro cuadrado = $ 4
Nuestro almacén de productos terminados cuenta con 72 metro2 de ancho y 49m2 entonces decimos que nuestro
almacén cuenta con capacidad 3528 m2
 El gasto por almacén $14720 mensuales

•Para aumentar la cantidad de espacio que nos va hacer útil vamos a “redistribuir la zona 20 para la cual se necesita
juntar los anaqueles en forma más elevada de la letra H hasta la N el espacio que quedara será usado por la zona 50,
30,40 la cual serán reutilizados por mas productos que se encuentran en estas zonas y que tienen mayor movimiento.
•Los espacios vacíos que dejaran estos productos serán usados por otros , esto ayudara a mejorar la distribución de
los productos que están sobre estoqueados y también para dar paso a producto que tiene mayor volumen para que
puedan darle mantenimiento.
•Todo esto permitirá un ahorro para empresa por lo que se evitara alquilar más espacio.
1.Puntos de mejora sobre la Zonas 20
  1.Si la zona 20 se distribuirá de la siguiente manera:
                Por unitarizacion, Los producto serán seleccionado y serán ubicados en la
                zona desde la letra I hasta la N.
  No se considerara el movimiento del producto por lo que se podrá despachar sin ningún
  problema ya que se cuenta con la maquinaria necesaria para poder llegar hasta las zonas
  más elevadas.
                Por flexibilidad, Los productos flexibles también se ubicaran en esta zona
                más alta ya nos permite tener menos riesgos al dañarse y puedan quebrarse,
                sabiendo que al colocar estos productos en zonas alta se evitara el riesgo de
                accidentes por parte del personal

Nuestro nuevo ahorro será la siguiente manera:
•La Zona 20 se reducirá a la mitad por lo que nos deja un espacio de 22 mts de ancho
X 12.5 de largo.
•En la zona 40 se reubican se trasladara dejándonos unos 12x7 metros cuadrado sabiendo
•En la zona 50 se reubicara dejándonos unos 12X7 metros cuadrados.



    ANTES
Modificación de anaqueles




Una anaquel cuenta con 23 compartimientos cada uno de los compartimientos se dividen en 8 locaciones que son entre A –H y
cada una de estas locaciones mide 1 metro largo X 60cm de ancho y 50cm de altura.
Plano de la
mejora del
 Almacén
La cual no deja como recuperación de espacio lo siguiente




Entonces podríamos obtener un ahorro de 1100+336+336= $1772 mensuales
COSTOS PARA EL PROYECTOS
Costo directo con el proyecto (6meses)

            El proyecto incluye los siguientes costos:
            •Costo de la construcción de anaqueles
                     (Incluido materiales y mano de obra)       :   S/. 10550
            Supervisor de almacén (S/. 1500.00 *12meses)        :   S/. 18000
            •Auxiliares de almacén (6) para el ordenamiento
                    de la mercadería durante 1 mes S/850* mes :     S/ 10200
            • Equipos y Maquinaria (Etiquetas, Mantenimiento,):     S/. 1000
            COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                S/. 39750




Desglose     del    costo de
construcción de anaqueles y
costo de la mano de obra
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

•Actualmente los gastos promedio de Mano de obra son de 850 por obrero. Aplicando la mejora el costo de mano de
obra se reducirá a un 38% al mes, esto se logró debido a la disminución del tiempo de despacho por línea estudiando
los movimientos por cada zona.

•EL segundo punto de la mejora fue el espacio que se obtuvo para lo cual se reubico la zona 20,40,50,30 eso nos
trajo como consecuencia un ahorro de espacio de 48% del total de metros cuadrados estos nos permite un ahorro de
$ 17772 un ahorro al mes en el almacén.

•En este tercer punto diremos que gracias al estudio determinado de las zonas 10 hasta 80 se concluyo que el
almacén tiene para desarrollar una mejora con respecto a los despachos que se viene haciendo, este análisis
demuestra que lo productos se debe ubicar de acuerdo a su movimiento al hacerlo de esta manera nos permite:

1. Reducir tiempos de entrega de Despachos que significa mayores ingresos económicos.
2. Mejorar disposición de los productos o repuestos.
3. Ahorro en posibles alquileres de espacio en futuro próximo
4. Los Picker realizaran sus labores con mayor seguridad ya que no tendrá la necesidad de usar equipos o
   maquinaria
5. En el área de ingreso la acumulación de repuestos será menor ya que habrá espacio para poder acumularlo y
   eso evitara la el aumento de repuestos en esta zona.
RECOMENDACIONES


•Se recomienda a la organización despertar el interés en el personal de todo el almacén para el logro de los objetivos
trazados por el presente proyecto con charlas y reuniones.

•Mantener constante los diálogo entre el personal obrero para incentivar cultura organizacional en las demás áreas de la
empresa.

•Analizar las consecuencias de no tomar acción para disminuir el porcentaje de desperdicios de tiempo ya que eso tras
un costo en el que incurren los mismos.
Gracias

Contenu connexe

Tendances

Plan haccp mermelada de sauco
Plan haccp mermelada de saucoPlan haccp mermelada de sauco
Plan haccp mermelada de saucoIvan Hinojosa
 
La coca cola y su desarrollo tecnológicomio
La coca cola y su desarrollo tecnológicomioLa coca cola y su desarrollo tecnológicomio
La coca cola y su desarrollo tecnológicomioJessi Tolkien
 
Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...
Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...
Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...yamesli
 
Flujograma para el ingreso a bodega/compra de bienes
Flujograma para el ingreso a bodega/compra de bienesFlujograma para el ingreso a bodega/compra de bienes
Flujograma para el ingreso a bodega/compra de bienesactivosfijosespol
 
Actividad no 1 actividades de la funcion logistica
Actividad no 1 actividades de la funcion logisticaActividad no 1 actividades de la funcion logistica
Actividad no 1 actividades de la funcion logisticaJOHN FERNANDO MESA ALARCON
 
Ficha tecnica del azucar
Ficha tecnica del azucarFicha tecnica del azucar
Ficha tecnica del azucarGITA
 
ROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptx
ROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptxROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptx
ROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptxCarpetaCompartida2
 
Fichas cocoa en polvo
Fichas cocoa en polvoFichas cocoa en polvo
Fichas cocoa en polvoGITA
 
MARMITA VOLCABLE
MARMITA VOLCABLEMARMITA VOLCABLE
MARMITA VOLCABLEGITA
 
Trabajo envases, empaques y embalajes 2do corte
Trabajo envases, empaques y embalajes 2do corteTrabajo envases, empaques y embalajes 2do corte
Trabajo envases, empaques y embalajes 2do corteroelmora
 
Proceso Productivo De ElaboracióN De La Cerveza
Proceso Productivo  De ElaboracióN De La CervezaProceso Productivo  De ElaboracióN De La Cerveza
Proceso Productivo De ElaboracióN De La Cervezaluis1961
 

Tendances (20)

Plan haccp mermelada de sauco
Plan haccp mermelada de saucoPlan haccp mermelada de sauco
Plan haccp mermelada de sauco
 
PROCESO FORMAL DE PEDIDO
PROCESO FORMAL DE PEDIDOPROCESO FORMAL DE PEDIDO
PROCESO FORMAL DE PEDIDO
 
La coca cola y su desarrollo tecnológicomio
La coca cola y su desarrollo tecnológicomioLa coca cola y su desarrollo tecnológicomio
La coca cola y su desarrollo tecnológicomio
 
Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...
Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...
Instalación de una planta procesadora y comercializacion de néctar de quinua ...
 
Flujograma para el ingreso a bodega/compra de bienes
Flujograma para el ingreso a bodega/compra de bienesFlujograma para el ingreso a bodega/compra de bienes
Flujograma para el ingreso a bodega/compra de bienes
 
Actividad no 1 actividades de la funcion logistica
Actividad no 1 actividades de la funcion logisticaActividad no 1 actividades de la funcion logistica
Actividad no 1 actividades de la funcion logistica
 
Ficha tecnica del azucar
Ficha tecnica del azucarFicha tecnica del azucar
Ficha tecnica del azucar
 
Operadores logisticos
Operadores logisticosOperadores logisticos
Operadores logisticos
 
ROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptx
ROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptxROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptx
ROTACIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS.pptx
 
Logistica Refrigerados Y Congelados
Logistica Refrigerados Y CongeladosLogistica Refrigerados Y Congelados
Logistica Refrigerados Y Congelados
 
Alicorp
AlicorpAlicorp
Alicorp
 
Fichas cocoa en polvo
Fichas cocoa en polvoFichas cocoa en polvo
Fichas cocoa en polvo
 
Cadena de suministro en la industria del pan
Cadena de suministro en la industria del panCadena de suministro en la industria del pan
Cadena de suministro en la industria del pan
 
Lean manufacturing control visual
Lean manufacturing control  visualLean manufacturing control  visual
Lean manufacturing control visual
 
MARMITA VOLCABLE
MARMITA VOLCABLEMARMITA VOLCABLE
MARMITA VOLCABLE
 
Trabajo envases, empaques y embalajes 2do corte
Trabajo envases, empaques y embalajes 2do corteTrabajo envases, empaques y embalajes 2do corte
Trabajo envases, empaques y embalajes 2do corte
 
Proceso Productivo De ElaboracióN De La Cerveza
Proceso Productivo  De ElaboracióN De La CervezaProceso Productivo  De ElaboracióN De La Cerveza
Proceso Productivo De ElaboracióN De La Cerveza
 
Proceso lavar un auto i
Proceso lavar un auto iProceso lavar un auto i
Proceso lavar un auto i
 
Maquinaria para lacteos
Maquinaria para lacteosMaquinaria para lacteos
Maquinaria para lacteos
 
Diagramas dop-y-dap
Diagramas dop-y-dapDiagramas dop-y-dap
Diagramas dop-y-dap
 

En vedette

Proyecto de Ejemplo de Mejora de la Calidad
Proyecto de Ejemplo de Mejora de la CalidadProyecto de Ejemplo de Mejora de la Calidad
Proyecto de Ejemplo de Mejora de la CalidadJuan Carlos Fernandez
 
Administración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicado
Administración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicadoAdministración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicado
Administración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicadoVictor Escamilla
 
Modelo de administracion de proyectos
Modelo de administracion de proyectosModelo de administracion de proyectos
Modelo de administracion de proyectosMiß Phoenix
 
Proyecto de Investigación Plan de Negocio Ejemplo
Proyecto de Investigación Plan de Negocio EjemploProyecto de Investigación Plan de Negocio Ejemplo
Proyecto de Investigación Plan de Negocio EjemploJairo Acosta Solano
 

En vedette (6)

Proyecto de Ejemplo de Mejora de la Calidad
Proyecto de Ejemplo de Mejora de la CalidadProyecto de Ejemplo de Mejora de la Calidad
Proyecto de Ejemplo de Mejora de la Calidad
 
Administración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicado
Administración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicadoAdministración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicado
Administración de Proyectos informaticos - Ejemplo aplicado
 
Modelo de administracion de proyectos
Modelo de administracion de proyectosModelo de administracion de proyectos
Modelo de administracion de proyectos
 
Buenas Practicas en Gestion de Proyectos de Software
Buenas Practicas en Gestion de Proyectos de SoftwareBuenas Practicas en Gestion de Proyectos de Software
Buenas Practicas en Gestion de Proyectos de Software
 
Proyecto de Investigación Plan de Negocio Ejemplo
Proyecto de Investigación Plan de Negocio EjemploProyecto de Investigación Plan de Negocio Ejemplo
Proyecto de Investigación Plan de Negocio Ejemplo
 
ALICORP Y SU ESTRATEGIA TECNOLÓGICA
ALICORP Y SU ESTRATEGIA TECNOLÓGICAALICORP Y SU ESTRATEGIA TECNOLÓGICA
ALICORP Y SU ESTRATEGIA TECNOLÓGICA
 

Similaire à proyecto de mejora empresa kimberly

Taller cross docking
Taller cross docking Taller cross docking
Taller cross docking Tommy950121
 
Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901lesly bulla
 
Modelado sistema produccion
Modelado sistema produccionModelado sistema produccion
Modelado sistema produccionKiika Narvaexhz
 
Gestión de almacén
Gestión de almacénGestión de almacén
Gestión de almacénNuria Zubiria
 
Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901 Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901 lesly bulla
 
Taller cross doking 21010100901
Taller cross doking 21010100901Taller cross doking 21010100901
Taller cross doking 21010100901michelle cano
 
Manufactura esbelta
Manufactura esbeltaManufactura esbelta
Manufactura esbeltaOLI01
 
Plan de produccion, fase II planificacion
Plan de produccion, fase II planificacionPlan de produccion, fase II planificacion
Plan de produccion, fase II planificacioncorinalinarez
 
Sistema de Gestion de Almacenes - WMS
Sistema de Gestion de Almacenes - WMSSistema de Gestion de Almacenes - WMS
Sistema de Gestion de Almacenes - WMSJairo Acosta Solano
 
Mejore las estrategias de diseño de su cadena de suministro
Mejore las estrategias de diseño de su cadena de suministroMejore las estrategias de diseño de su cadena de suministro
Mejore las estrategias de diseño de su cadena de suministroIBMSSA
 
Susana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con Operaciones
Susana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con OperacionesSusana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con Operaciones
Susana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con OperacionesSusana Silberberg
 

Similaire à proyecto de mejora empresa kimberly (20)

Taller cross docking
Taller cross docking Taller cross docking
Taller cross docking
 
Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901
 
TRANSMODAL 2012 01 Fagor Group Kepa Unzilla
TRANSMODAL 2012 01 Fagor Group Kepa UnzillaTRANSMODAL 2012 01 Fagor Group Kepa Unzilla
TRANSMODAL 2012 01 Fagor Group Kepa Unzilla
 
Modelado sistema produccion
Modelado sistema produccionModelado sistema produccion
Modelado sistema produccion
 
Gestión de almacén
Gestión de almacénGestión de almacén
Gestión de almacén
 
Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901 Croos doking 21010100901
Croos doking 21010100901
 
Taller cross doking
Taller cross dokingTaller cross doking
Taller cross doking
 
06 cl-resumen gestion de stocks y compras-100415
06 cl-resumen gestion de stocks y compras-10041506 cl-resumen gestion de stocks y compras-100415
06 cl-resumen gestion de stocks y compras-100415
 
Taller cross docking
Taller cross docking Taller cross docking
Taller cross docking
 
Taller cross docking
Taller cross docking Taller cross docking
Taller cross docking
 
Taller cross doking 21010100901
Taller cross doking 21010100901Taller cross doking 21010100901
Taller cross doking 21010100901
 
Taller cross doking
Taller cross dokingTaller cross doking
Taller cross doking
 
Taller cross docking
Taller cross docking Taller cross docking
Taller cross docking
 
Manufactura esbelta
Manufactura esbeltaManufactura esbelta
Manufactura esbelta
 
Cross doking
Cross dokingCross doking
Cross doking
 
21010101301
2101010130121010101301
21010101301
 
Plan de produccion, fase II planificacion
Plan de produccion, fase II planificacionPlan de produccion, fase II planificacion
Plan de produccion, fase II planificacion
 
Sistema de Gestion de Almacenes - WMS
Sistema de Gestion de Almacenes - WMSSistema de Gestion de Almacenes - WMS
Sistema de Gestion de Almacenes - WMS
 
Mejore las estrategias de diseño de su cadena de suministro
Mejore las estrategias de diseño de su cadena de suministroMejore las estrategias de diseño de su cadena de suministro
Mejore las estrategias de diseño de su cadena de suministro
 
Susana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con Operaciones
Susana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con OperacionesSusana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con Operaciones
Susana Silberberg El Desafío de articular Redes Sociales con Operaciones
 

proyecto de mejora empresa kimberly

  • 1.
  • 4. Para la identificación de las causas y solución de los problemas se usarán diferentes métodos conjuntamente como son:
  • 5.
  • 6.
  • 7. O. C. Plan de Plan Compras Prod. Planeamiento Proveedor Alm. M. P. Compra s Insumos Materiales SUPPLY CHAIN P.PROC Distribución Alm. S. T. P. T. P.PROC Picking Clientes Planta P. T. P. TERM. Alm. P. T. Pedido Marketing Ventas Budget Forecast Pedido
  • 8. • La encuesta fue realizada al personal de planta Pte piedra para determinar el área que involucra nuestra problemática. N° Nombre y Apellido Cargo 1 Jorge Abril Coordinador CD planta 2 Carlos Chipana Asistente Almacén 3 Dante Moran Coordinador CD planta 4 Carlos Padilla Coordinador Distribución 5 Jim Castro Coordinador Distribución 6 Freddy Acasiete Asistente Almacén 7 José Córdova Analista de Inventario 8 Percy Soto Mayor Coordinador CD planta Moisés Huajan Analista de Inventario
  • 9. Compras No apoyo por Demora en de los Demora parte del Área de Mala Demora en la las ordenes productos en área área de almacén distribució documentaci de compra falta de de ingreso en (falta de n del ón con comunicaci distribuci momentos espacio) almacén facturación diferencia ón con ón de aumento de precio almacén. de despacho El peso de las votaciones esta ponderado con los siguientes pesos: El problema mayor tendrá peso 5, e ira disminuyendo hasta llegar al menor problema, que tendrá un peso de 1.
  • 10. Gracias al diagrama de Pareto, aplicado a los problemas que afectan Y determine que la falta de espacio en el área de almacén es el problema que más se enfatiza dentro de la empresa
  • 11. Aquí vemos cuales son las posibles causas que están generando el principal problema.
  • 12. ANALISIS DEL RESULTADO AREA DE ALMACEN
  • 13. Proceso de Entrada ALMACEN Operador carga el pallet y WMS informa al hace la lectura de la operador donde el Emisión de etiqueta de código etiqueta de código de pallet debe ser Producción de barras y etiquetado de Paletizado barras almacenado pallets Planificación de Operador Carga almacena el Proceso de Salida pallet en el anaquel PDV Operador WMS informa al Operador pickea los lleva el Sistema informa pallets, haciendo la WMS informa al Carga e inicio de operador cual pallet hasta distribución el pedido al WMS lectura del código de operador en que pallet debe el muelle pickear. barras doca el pallet será cargado
  • 14. Antecedentes acerca del almacén En el almacén, se puede observar que los productos que se comercializa, están siendo cada vez mas solicitados, y esto se refleja en la falta de espacio de almacenamiento. Además de esta falta de espacio, se presentan otros problemas, tales como la demora al momento de brindar mantenimiento a los productos, errónea ubicación, demora en estos cambios, aumento en el índice de errores de despacho, entre otros. Objetivos •Reducir el tiempo que se toman los operarios en despachar la mercadería. •Minimizar el margen de error que puede existir, al momento de despachar la mercadería. •Optimizar el uso del espacio que tenemos dentro del almacén, y que aun no ha sido
  • 15. D ZONA Z 40A D C O MAPA ACTUAL DEL ALMACEN N ZONA 40B PT C B A Zona 30 ZONA 40C 40 B A ZONA 50A A Z 19 O ZONA 50B 17 15 N 13 12 11 Zona A AB BC CD DE EF FG GH H I I J J K KL LM M N N A 09 10 07 ZONA ZONA 50 C - H 05 70 50 03 01 ZONA 60 Zona 20 Montacargas Zona de Despacho Zona de Despacho SS.HH. Oficinas Entrada al almacén
  • 16. Despachos Sobre stock en grandes Productos Mantenimi Distribució de volúmenes sin ento de los n de productos por ubicación productos anaqueles planeación El peso de las votaciones esta ponderado con los siguientes pesos: El problema mayor tendrá peso 5, e ira disminuyendo hasta llegar al menor problema, que tendrá un peso de 1.
  • 17.
  • 18. CUADRO DE ACCIONES CORRECTIVAS – AREA DE ALMACEN
  • 19.
  • 20.
  • 22. El presente proyecto busca cubrir la falta de espacio que existe en estos momentos en el almacén, debido al aumento del ingreso de los productos. Para poder cubrir esta necesidad, se plantea construir una locación más hacia arriba en cada anaquel de la zona 20. De esta forma ganaríamos un espacio de 60 cm de largo, 1 metro de ancho y 50 cm de altura. El almacén cuenta con 28 anaqueles, y cada uno de ellos contaría con 23 compartimientos de esta manera aumentaríamos una locación en cada uno de los compartimientos, que al final me darían 644 espacios de almacenamiento para ubicar mercadería.
  • 23.
  • 24. En este cuadro muestra los movimientos por zonas Aumento de ITEMS y reduciendo tiempos.
  • 25. Diagrama de Pareto - zonas de mayor movimiento
  • 26. Aumento de Códigos por jornada Para hallar el costo-beneficio del proyecto, como vimos estamos haciendo un seguimiento, a los Ítems que tiene que mayor movimiento por lo que la información que se muestra son los días que hay mas despacho de mercaderías (sábados solo se trabaja medio día) Sabiendo que la producción diaria del despacho es de 140 líneas promedio por trabajador en un día de trabajo de 8 horas laborales y que por pedido tardan 3.42min. Para la cual se tomara los días jueves, Viernes Sábados por ser los días de mayor movimiento. Sabiendo que en el área de despacho son 6 auxiliares pero solo 4 auxiliares haremos estudio: La producción para los 4 auxiliares promedio en el área de despacho es la siguiente (días de mayor movimiento)
  • 27. A continuación, se muestra un cuadro consolidado (promedio), en el que se observa el Número total de pedidos durante los días de seguimiento, así como también los ingresos que generan al día los pedidos despachados, y los minutos empleados en los mismos por los 4 trabajadores. En un día habitual, puedo despachar con un total de 560 Ítems. Durante ese día, tendremos una demora de 1916 Minutos. Invertiremos 480 Minutos de trabajo. Ahora procederemos a calcular, usando nuestra mejora: Usando la cercanía de los repuestos se sabe en un día un Picker puede recoger 104 líneas o Ítems por lo que reduciendo el espacio de recojo de pedido a otro se puede realizar de la siguiente manera •El picker podrá solo recoger los repuestos de mayor movimiento en la zona creada llamada “MOVE” esta zona le permitirá encontrar todo los códigos que se encuentra con mayor movimiento ahora aplicando en la mejora:
  • 28.
  • 29. •Realizaremos nuestros cálculos para determinar cuantos minutos disminuiremos en tiempo de despacho por línea: 3.42 mi ----------- 25 metros (1 despacho recorrido) * 140 ítems =478 min X min ------------- 10 metros (a este tiempo queremos reducir) 3.4x 10 1.36 min * 140Items= 190 Min 25 Reducimos el tiempo en 288 min ANTES (140x3.42 = 479) – MEJORA (140 x 1.36 = 190) = 289/1.36min = ITEM 213 que se pueden hacer de mas con la mejora. Para los 4 auxiliares que elaboraron tanto en la zona de despacho
  • 30. En este grafico se muestra el aumento de Ítems por día Entonces decimos que la cantidad de Ítems en una jornada normal aumenta considerablemente ANTES
  • 31. Disminución de costo de Mano de obra Lo que se trabaja dentro de un día normal Lo que se obtendría aplicando la mejora
  • 32. DOP – El despacho de un obrero 15 s 1 El operador recibe la orden (oficina) 1 10 s cual pallet debe pickear. 2 Camina Camina 2 1 min 21 s El Operador Inspeciona y hace la lectura del código de barras 30 s 1 Inspecciona Inspecciona 1 10 s Operador pickea los pallets 3 20s 3 Pickea Pickea 40 s Operador lleva el pallet hasta la doca 4 25 s 1 min Maquina Maquina 4 Operador recibe la orden de donde el 17 s 2 Verifica pallet será cargado. Verifica 2 10 s Total 3.42 min ACTUAL Total 1.36 min MEJORADO
  • 33. Grafico muestra la disminución del costo mano de obra 140.00 120.00 100.00 80.00 Costo-hora-hombre(actual) 60.00 Dismunicion costo-hora- 40.00 hombre(mejora) 20.00 0.00 Costo x día Costo x mes Costo x anual Costo 12 Obreros Obtendremos un beneficio cuantitativo de lo siguiente:
  • 34. Beneficio sobre el alquiler de espacio Nosotros pagamos por metro cuadrado = $ 4 Nuestro almacén de productos terminados cuenta con 72 metro2 de ancho y 49m2 entonces decimos que nuestro almacén cuenta con capacidad 3528 m2 El gasto por almacén $14720 mensuales •Para aumentar la cantidad de espacio que nos va hacer útil vamos a “redistribuir la zona 20 para la cual se necesita juntar los anaqueles en forma más elevada de la letra H hasta la N el espacio que quedara será usado por la zona 50, 30,40 la cual serán reutilizados por mas productos que se encuentran en estas zonas y que tienen mayor movimiento. •Los espacios vacíos que dejaran estos productos serán usados por otros , esto ayudara a mejorar la distribución de los productos que están sobre estoqueados y también para dar paso a producto que tiene mayor volumen para que puedan darle mantenimiento. •Todo esto permitirá un ahorro para empresa por lo que se evitara alquilar más espacio.
  • 35. 1.Puntos de mejora sobre la Zonas 20 1.Si la zona 20 se distribuirá de la siguiente manera: Por unitarizacion, Los producto serán seleccionado y serán ubicados en la zona desde la letra I hasta la N. No se considerara el movimiento del producto por lo que se podrá despachar sin ningún problema ya que se cuenta con la maquinaria necesaria para poder llegar hasta las zonas más elevadas. Por flexibilidad, Los productos flexibles también se ubicaran en esta zona más alta ya nos permite tener menos riesgos al dañarse y puedan quebrarse, sabiendo que al colocar estos productos en zonas alta se evitara el riesgo de accidentes por parte del personal Nuestro nuevo ahorro será la siguiente manera: •La Zona 20 se reducirá a la mitad por lo que nos deja un espacio de 22 mts de ancho X 12.5 de largo. •En la zona 40 se reubican se trasladara dejándonos unos 12x7 metros cuadrado sabiendo •En la zona 50 se reubicara dejándonos unos 12X7 metros cuadrados. ANTES
  • 36. Modificación de anaqueles Una anaquel cuenta con 23 compartimientos cada uno de los compartimientos se dividen en 8 locaciones que son entre A –H y cada una de estas locaciones mide 1 metro largo X 60cm de ancho y 50cm de altura.
  • 37. Plano de la mejora del Almacén
  • 38. La cual no deja como recuperación de espacio lo siguiente Entonces podríamos obtener un ahorro de 1100+336+336= $1772 mensuales
  • 39. COSTOS PARA EL PROYECTOS
  • 40. Costo directo con el proyecto (6meses) El proyecto incluye los siguientes costos: •Costo de la construcción de anaqueles (Incluido materiales y mano de obra) : S/. 10550 Supervisor de almacén (S/. 1500.00 *12meses) : S/. 18000 •Auxiliares de almacén (6) para el ordenamiento de la mercadería durante 1 mes S/850* mes : S/ 10200 • Equipos y Maquinaria (Etiquetas, Mantenimiento,): S/. 1000 COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 39750 Desglose del costo de construcción de anaqueles y costo de la mano de obra
  • 41.
  • 43. CONCLUSIONES •Actualmente los gastos promedio de Mano de obra son de 850 por obrero. Aplicando la mejora el costo de mano de obra se reducirá a un 38% al mes, esto se logró debido a la disminución del tiempo de despacho por línea estudiando los movimientos por cada zona. •EL segundo punto de la mejora fue el espacio que se obtuvo para lo cual se reubico la zona 20,40,50,30 eso nos trajo como consecuencia un ahorro de espacio de 48% del total de metros cuadrados estos nos permite un ahorro de $ 17772 un ahorro al mes en el almacén. •En este tercer punto diremos que gracias al estudio determinado de las zonas 10 hasta 80 se concluyo que el almacén tiene para desarrollar una mejora con respecto a los despachos que se viene haciendo, este análisis demuestra que lo productos se debe ubicar de acuerdo a su movimiento al hacerlo de esta manera nos permite: 1. Reducir tiempos de entrega de Despachos que significa mayores ingresos económicos. 2. Mejorar disposición de los productos o repuestos. 3. Ahorro en posibles alquileres de espacio en futuro próximo 4. Los Picker realizaran sus labores con mayor seguridad ya que no tendrá la necesidad de usar equipos o maquinaria 5. En el área de ingreso la acumulación de repuestos será menor ya que habrá espacio para poder acumularlo y eso evitara la el aumento de repuestos en esta zona.
  • 44. RECOMENDACIONES •Se recomienda a la organización despertar el interés en el personal de todo el almacén para el logro de los objetivos trazados por el presente proyecto con charlas y reuniones. •Mantener constante los diálogo entre el personal obrero para incentivar cultura organizacional en las demás áreas de la empresa. •Analizar las consecuencias de no tomar acción para disminuir el porcentaje de desperdicios de tiempo ya que eso tras un costo en el que incurren los mismos.