7. 1.2 주요 연혁
I. Timeline & Milestone
대봉산업사 공장설립
평화산업㈜ 및 평화기공 업체등록
자동차 연료계통 전용 RUBBER 재료 자체 개발 양산
코리아에프티㈜ 업체등록 및 연료 파트 개발 양산
HANGER HOLDER 생산(평화산업:무쏘,코란도)
자체 재료 배합실 및 믹싱라인 신설
화승 R&A 업체 등록, 창성정밀 업체 등록
공장확장 이전 (대구 달군성 화원읍에서 달성군 옥포면)
산업용 브레이크 실린더 고무컵 개발 양산
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
8. 1.2 주요 연혁
I. Timeline & Milestone
현대자동차㈜ 2차 협력업체 지정 등록
현대자동차㈜ SQ-MARK 인증
㈜삼보모토스 협력업체 등록
IOS 9002, QS 9000 인증
상신 브레이크 공업㈜ 협력업체 등록
㈜키프코, 캐프 협력업체 등록
PACKING GASKET MARK IV (USA) 직 수출 (HMC NF차종 적용)
TS 16949 인증
㈜동희 (아산/화성소재) 업체 등록
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
9. 1.2 주요 연혁
I. Timeline & Milestone
세종공업 업체등록 (수소 연료전지SEAL 류 ,
:수소연료전지 개발참여 진행 중)
HR차종 AIR HR차종 AIR INTAKER HOSE 개발 양산
코리아에프티 INTAKER HOSE 개발 양산
SQ (고무업종) B 등급 획득
POP 전산시스템 구축 (전 생산라인 적용 운영)
㈜ 동희정공 프라스틱 PAD 개발참여
르노삼성자동차 TIRE 2 A등급 인증 획득
SQ(고무업종) A 등급 획득
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
10. I.4 생산 ITEM
PACKING GASKET
SEAL
I. Timeline & Milestone
PAD
INTAKER HOSE
GROMMET
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
ADAPTOR GASKET
HOLDER
HOSE PAD
DAMPER
O - RING
HANGER-EXHAUST
TANK PAD
11. II.2 품질관리 조직도
Ⅱ.품질 현황
Quality Management Dept.
공장장
QM/QS
QC /QA
QI
품질 보증
품질 시스템 안정화
1) 공정관리 , 교육
2) 공정치수 검사
3) 수입자재 검사
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
1)PPAP 관리
2)TFT 팀 운영 집중 ITEM 관리
3)품질보증 및 클레임 처리
4)신뢰성 TEST
5)물성 TEST
품질관리
1) 공정순회 관리
2) 원재료 BATCH 검사
18. ■ 개선 활동 상세 내역
일정
▶ 추진단계
단계
1단계- 개선 테마 선정
의식환경개선
3정5행
2단계- 성형(가황)기술 개선
개선혁신활동
품질목표
조건준수
표준조건
성형(가황)
시스템 정착
3단계- 공정 품질 안정화
공정관리
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
표준화
19. ■ 품질 혁신 활동 진행 개요
필요기술 습득
WORST ITEMS 집중
원재료 관리분석
-압출 기초 기술 습득
집중적으로 개선 하고 F/back
금형문제점 파악
품질비용 영향력이 높은 부품
-성형(가황)기술 재 정리
기존문제점 및
개선방향 정리
성형문제점 분석
혁신적
목표설정
목표
조직총체적
달성
활동
작업방법 분석
문제점 예방 및
경쟁력 강화
관리기술 분석
부품 개발/양산 프로세스
3정5행
-부품 설계/금형개발 프로세스의
최적화와 시스템화
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
현장 참여 Program
-현장사원 참여에 의한
낭비 없는 현장구축
20. 4. 추진 일정
2011년
추진 내용
6
. 설비(누수,누유등) 보수관리
. 금형 관리 개선
현상파악
. 원부재료 관리 개선
개선테마
선정
.3정5행
생산 설비
현장 개선
최초방문
KICK-OFF
불 합리
요소 제거
.공정 낭비 요인 제거
품질
시스템
정비
교육
원인분석 및
개선활동
.작업표준 개정 및 표준화
7
8
9
2012년
10
11
기타 사항
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
2
3
4
현상파악
개선테마선정
28
개선계획실시
효과파악 표준화관리
WRAP-UP
.교육계획 수립 후 실시
1
8
효과파악 및
표준화
.불량 발생 개선 관리
12
27
방문회수: 총 35회 (28.0 MD)
21. 5. 공정 품질 개선 TFT 조직도
팀 구성 및 역할
총괄지원 유 세창 대표
공정 품질 개선 TFT 총괄
간사 : 상무
유 장수
전문위원
박 용균
품질관리
영업
자재
보전
생산
부장 조대형
대리 박대우
김성철 이사
신효원 사원
과장 남원호
이사 정성대
부장 안효광
공정품질 현황 파악
주간 생산 계획
자재 및 출하 관리
설비문제점 파악
생산문제점 파악
▶공정 품질개선 TFT 활동은 1회/주 진행 합니다.
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
22. 4. 문제점 종합 및 개선테마
구분
부
문
등 록
완 료
진행율
4-1
원재료 관리
8
8
100
4-2
공정 관리
20
19
95
4-3
설비 및 금형 관리
6
5
83
4-4
검사 및 기타
5
3
60
4-5
성형 조건 및 개선
10
10
100
4-6
추가 개선
합
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
6
계
49
45
92
23. 6. 개선 목표 및 달성율
구분
개선테마명
목표
실적
개선율/달성율
1
공정불량 저감
25,895 -> 10,000 PPM
11,480
56%/91%
2
Worst 10
공정불량
33,286 -> 15,000 PPM
16,490
51%/92 %
3
공정관리개선
TFT팀 활동 운영으로
고질적 문제 개선 대책 수립
품질관리,생산
4
3정5행
월 2회 정기 점검 실시
관련 부서원
공정불량 저감
Worst 10 공정불량
33,286PPM
25,895 PPM
전년대비 51% 향상
56% 향상
11,480 PPM
11년 3개월 실적
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
12년 4월 실적
16,490 PPM
11년 3개월 실적
12년 4월 실적
24. ■ AIR INTAKE HOSE 개선 (작업방법)
개선 전
개선 후
1.
2.
1. 니쁠 부 사상 드릴 사용
작업상 위험도 높음 , 사상 부위 정확성 미흡
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
안전성 확보
정확한 위치에
정확한 작업으로
효율성 확보
1. 사상작업을 위한 전용장비 도입
: 작업자에 숙련도 관계없이 작업 가능
25. ■ AIR INTAKE HOSE 개선 (작업방법)
개선 전
2. AI R INTAKE HOSE를 금형에서 탈영시 찢어짐
불량 발생 및 탈영 시간 과다 소요
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
개선 후
2. AI R INTAKE HOSE를 금형에서 탈영시
전용 탈영 지그 제작으로 찢어짐
불량 개선 및 탈영 시간 단축
26. ■ 전산 (POP) 시스템 개선 (조건관리)
개선 전
개선 후
분동
3. 평량실 전자 저울 점검
- 기록지 표시
- 점검 시간 기록 유지 않됨
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
3. 평량실 전자 저울 점검 pop 연결
-설비 가동시 표준 분동 check
화면 표시
-표준 분동 이상시 평량 불가
전산 기록치
27. ■ 수입검사 관리 개선 (품질관리)
개선 전
개선 후
▣ 원부재료 입고 후 합부 판정이 MILL SHEET에
의존한 상태이며, 합부판정이 유지 관리 안됨
▣ 합격도장 날인
원재료 업체와 검사협정서를 체결완료 수입검사 강화
4. 원재료 입고 수입검사는 실시되고 있으나,
MILL SHEET에 의존하며 이에 대한 합.부
판정이 유지관리 안됨
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
4. 수입검사 실시 후 합,부에 대한 식별관리 실시
: 검사후 바크드 라벨에 합.부 판정 날인하여
관리됨
28. ■ 전산 (POP) 시스템 개선 (금형관리)
개선 전
개선 후
N A
5. 금형 세척 관리 관련 전산 미 구축
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
5. 금형 타수에 의한 전산 POP상 금형 세척여부
표시하여 품질관리 강화
29. ■ 고무 냉각 방법 개선 (금형관리)
개선 전
▣ 선풍기 냉각
6. 선풍기로 고무 냉각
-고무 냉각 시간 표준 無
-고무 온도 편차 5℃ 이상 발생
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
개선 후
▣ 칠러 설치
6. chiller 설치로 고무 냉각 효과 큼
-고무 냉각 시간 15분 표준작성
-고무 온도 40℃ 이하 관리
-고무 온도 편차 5℃ 이하 관리
31. ■ 설비 관리 이력 관리 개선 (표준서 정립)
개선 전
개선 후
▣ 설비점검 기준서 작성하여 일단위/주단위/
월단위/년단위 예방보전 실시하여, 기록
관리 실시중임
▣ 설비 일상점검표에 일단위/ 주단위 점검 실시
중이며, 예방보전에 대한 점검 항목 누락됨
8. 설비 일상점검표에 일단위/ 주단위 점검 실시
중이며, 예방보전에 대한 점검 항목 누락됨
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
8. 설비점검 기준서 및 설비 일상점검표 개정으로
일상점검 및 예방보전이 용이하도록 개선
(전라인 수평전개 실시중: 2012. 5. 10)
32. ■ 금형 적재다이 개선 (청결도 관리)
개선 전
▣ 금형 보관대
이물질 방지를
위한 COVER
부착이 요구됨
개선 후
▣ 금형 종합 현황판 운영
▣ 금형적재대 비닐 커버 부착
하여 금형 이물질 유입 방지
9. 금형적재대에 금형 보호를 위한 덮게 및
커버 부착이 요구됨
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
9. 금형적재대 비닐 커버 부착하여 금형 이물질
유입 방지
: 금형 종합 현황판 운영하여 관리 실시함
33. ■ 전산 (POP) 시스템 개선 (품질경영)
개선 전
10. 불량 수량 및 원인을 집계 관리하였으나
비용으로 환산 관리
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
개선 후
10. 월별 불량비용 집계함으로써 품질확보에 대해
수치적인 목표 제시 가능보다 적극적인
품질 확보 활동에 대해 동기 부여
34. ■ 공정 자주검사 개선 (초,중,종품)
개선 전
개선 후
초,중,종품
보관함
11. 초,중,종 자주검사 보관함 격벽 없음으로
초,중,종품 제품 구분 안됨
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
11. 초,중,종 자주검사 보관함 작업대 변경
: 공정검사품 구분 관리
35. ■ 숙성실 온도 관리 개선 (온도관리)
개선 전
개선 후
실외 온도계
12. 숙성실 온도 전산관리 중이나 전산시스템
에러 발생시 대책 방안 미설정
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
12. 외부 디지털온도계 추가 설치로 실외에서
숙성실 온도 확인 가능 및 전산시스템 에러시
경광등 작동
36. ■ 원재료 다이 개선 (선입선출)
개선 전
개선 후
자투리보관대
특수고무 보관대
혼입/이물유입 방지를
위한 식별 TAG 미적용
재질별 배합 TAG
사용후
선출
선입
사용 전
13. 특수고무 선입선출 관리 미실시
: 선입선출 구조 구축 필요
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
13. 재단짜투리 및 특수고무 FMB의 보관대 신규제작
: 재질별 식별TAG 사용으로 인한 구조적인
선입선출 되도록 보완
37. ■ 금형 개폐시간 관리 개선 (FOOL PROOF)
개선 전
표준 설정 예
금형 OPEN후 2분 경과시
자동운전 중단 (경광등 작동)
개선 후
경광등
켜짐
개폐시간 표준 이탈
경광등
재가동시 예열모드로 자동전환
(예열후 재작업 가능)
예 열
예열시간 3분후 재작동
14. 금형냉각 표준 시간 경과시 경광등 점등
F/PROOF 설치
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
14. 설비 개폐시간 표준 이탈시 경광등 부저 울림
: 개폐시간 초과시 장비작동 자동정지 하여 수동
으로 전환 금형추가 예열후 본 작업이 되도록
전장비 적용
38. ■ 리크 검사장비 개선 (FOOL PROOF)
개선 전
개선 후
자동 점마킹
경광등,부져
작업자 육안검사
15. LEAK TEST 작업자 육안검사
: LEAK TEST 유,무 확인 안됨
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
15. LEAK TEST 장비 보완
-. LEAK TEST시 합격품만 자동 점마킹 타각
-. 부져, 경광등 부착
39. ■ 폴리머 보관대 개선 (품질관리)
개선 전
개선 후
절단후 발생된 자투리 폴리머
이물유입 방지를 위한 보관대
제작 및 투명문 부착 활용
16. 폴리머 절단공정내 절단 후 발생된 잔량에
대한 보관 및 식별관리 보완 필요
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
16. 폴리머 재단 후 짜투리 이물질 오염 방지용
보관대 제작 및 활용
: 이물질 유입방지 및 가시적 관리능력 향상을
통한 품질확보
40. ■ 폴리머 보관대 개선 (품질관리)
개선 전
개선 후
대량평량 약품 보관함
원재료 포대
개봉후 사용
17. 대량 평량 약품 이물질 유입
: 약품 입고 포장지 대기에 방치하여 약품간
미세한 혼입 있슴
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
17. 대량 평량 약품 보관함 제작
: 이물질 유입 및 약품간 미세 혼입 방지
41. ■ 숙성실 개선 (선입선출)
개선 전
개선 후
숙성실 협소
18. CAPA 부족으로 인한 선입선출의 어려움 발생
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
18. 숙성실 CAPA 확보
: 고무 적재 대차 3단으로 적용하여 50%
적재 공간 확보
42. ■ 시험실 이동 개선 (시험장비)
개선 전
개선 후
시험실 협소
19. 시험실 장소 협소로 시험전,후 제품 적재공간
부족 및 전력 부족으로 시헝 능력 저하
DAE BONG INDUSTRIAL CO.
19. 시험실 확장 이동
-.시험전,후 적재공간 확보 및 전력 별도 설치하여
시험 능력 향상
-. 항온항습 확보를 통한 실험의 정확성 확보