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Administração de Produção
Layout – Arranjo Físico
Ref. Bibliográfica: Martins, Petrônio G.
Administração da Produção, Editora Saraiva, 2º Ed, Cap. 5
“Material disponibilizado para livre utilização. Pedimos apenas
que cite os websites abaixo como fonte de referencia.”
www.betagama.com.brwww.dunamath.com
LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL
DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE
LAYOUT DA EMPRESA
LAYOUT DE EMPRESAS INDUSTRIAIS
www.betagama.com.brwww.dunamath.com
douglasmiranda@ufmg.br FACE-UFMG 3 2010
Exemplo
de
Layout
Layout é basicamente o arranjo físico de máquinas e
postos de trabalho.
Portanto faz-se importante conhecer o número de
máquinas que devem ser organizadas.
Para isto é preciso calcular o número de máquinas
necessárias para atender a demanda.
Naturalmente, a capacidade produtiva da máquina já é
previamente conhecida.
LAYOUT
www.betagama.com.brwww.dunamath.com
DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE
EQUIPAMENTOS
Tempo p/ atender a demanda
Tempo disponível de 1 máquina
DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE
EQUIPAMENTOS
Uma fábrica de rodas estampadas deseja instalar um
número de prensas que seja suficiente para produzir um milhão
de rodas por ano. Cada prensa deve trabalhar em dois turnos
de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 6,9 horas por turno,
e produzir uma roda a cada 0,8 minuto. Considerando que
existe uma perda de 1% na produção e que o ano tem 300 dias
úteis, quantas prensas são necessárias para atender à
demanda estipulada?
DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE
EQUIPAMENTOS
Aqui, escolheu-se usar como “período”, tempo
disponível para 1 dia. Mas poderia ter sido usado, o tempo
disponível para 1 ano.
O importante é que todos os dados sejam
“normalizados” para o mesmo período de tempo.
TIPOS DE LAYOUT
o PROCESSO (OU FUNCIONAL OU JOB SHOP)
o EM LINHA (OU POR PRODUTO OU FLOW SHOP)
o CELULAR
o POSIÇÃO FIXA
o COMBINADOS
Pintura
Embalagem
Jateamento
Usinagem
Colagem
Corte Furadeiras
Plaina
Layout Orientado por Processo /
Job Shops
Layout Orientado por Processo /
Job Shops
FIG. 5.2 pag 138
Layout Orientado por Processo /
Job Shops
2 3
4 5
Job Shop
1
Máquina
Produto A
Produto B
Centro de Maq.
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
A Vestebrás é uma indústria de confecções em fase de
ampliação que pretende se mudar do seu prédio atual para um
novo prédio maior. A nova planta industrial consiste em um
prédio de formato retangular de 60m de comprimento por 30m
de largura.
Passo 1: identificar o fluxo dos materiais e operações:
A Vestebrás fabrica cinco famílias de produtos:
camisetas, camisas, calças, jaquetas e macacões. O gerente
de produção preparou uma carta multiprocesso para estes
cinco produtos conforme a Figura a seguir:
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Carta multiprocesso da Vestebrás
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
operação
transporte
espera
inspeção
armazenagem
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Continuação...
operação
transporte
espera
inspeção
armazenagem
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Passo 2: levantar a área necessária para cada agrupamento
de trabalho
Superfície ou área de operação (So)
Superfície ou área de circulação (Sc):
Superfície ou área projetada (Sp)
Sp
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Passo 2: levantar a área necessária para cada agrupamento
de trabalho
Superfície de operação (So) Superfície de circulação (Sc):Superfície projetada (Sp)
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Identificação das arestas vivas:
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Com estes levantamentos o gerente de produção chega à
conclusão que as seguintes áreas por setor são necessárias:
1,10
2,3,4,5
6,7,8,9
11,12
13,14
15,16,17,18,19,20
21,22
Processo
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Passo 3: identificar o relacionamento entre os setores:
Para este terceiro passo o gerente de produção elaborou um
diagrama de relacionamento, conforme indicado na Figura.
Elaboração de Arranjo Físico por Processo
Passo 4: elaborar o arranjo físico
Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo
Em algumas atividades produtivas, o custo gerado pela
movimentação do material pode ser significativo no custo total
da operação.
O aspecto possível de ser quantificado de um arranjo
físico referente ao custo de transporte dos materiais é avaliado
por meio da fórmula.
Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo
Exemplo: um estudo de arranjo físico desenvolveu duas
alternativas para localizar seis setores produtivos A, B, C, D, E
e F, dentro de uma determinada área, conforme croqui abaixo.
Conhecendo-se as quantidades que devem ser transportadas
por mês entre os setores produtivos e os custos unitários de
transporte, calcular a melhor alternativa.
Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo
Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo
Resposta: Alternativa 1 tem o menor custo.
LAYOUT EM LINHA (OU POR PRODUTO OU
FLOW SHOP)
Linha de Montagem Seriada (Layout
por produto)
Estação 1
Minutos
por
Unidade
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Estação 2
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Estação 3
3
O que vai acontecer?
Exemplo--Balanceamento de Linha Seriada (por produto)
o Você acabou de ser nomeado para implantar uma
linha de montagem seriada de um ventilador, com
as seguintes operações:
Tarefa Duração (min) Descrição Precedência
A 2 Montagem do corpo
B 1 Montagem das botoeiras A
C 3,25 Montagem do compartimento do motor
D 1,2 Montagem do suporte do compartimento A, C
E 0,5 Colocar pás D
F 1 Montar e colocar protetor de segurança E
G 1 Colocar o cabo de força B
H 1,4 Testar F, G
Diagrama de Precedências
o Qual dos processos define a capacidade máxima de
produção?
A
C
B
D E F
G
H
2
3.25
1
1.2 .5
1
1.4
1
O Gargalo
Produção máxima = -------------------------------- = ------------------------ = 129 unid/dia
Tempo disponível
TCgargalo
420 min/dia
3,25 min/unid
Tarefa Duração (min) Descrição Precedência
A 2 Montagem do corpo
B 1 Montagem das botoeiras A
C 3,25 Montagem do compartimento do motor
D 1,2 Montagem do suporte do compartimento A, C
E 0,5 Colocar pás D
F 1 Montar e colocar protetor de segurança E
G 1 Colocar o cabo de força B
H 1,4 Testar F, G
Queremos montar 100 ventiladores
por dia
Portanto, deve-se produzir 1 peça a cada 4.2 min
para atender a demanda.
Duração do ciclo, TC = ----------------------------------------------
Tempo disponível no período
Produção requerida
TC = --------------------- = 4,2 min/unid
420 min/dia
100 unid/dia
(Takt Time)
Por que devemos arredondar?
Número teórico de Estações (ou Postos)
de Trabalho, Nt
Nt = ---------------------------------------------------------------------
Somatório das durações das operações (∑ ti)
Duração do Ciclo (TC)
Nt = --------------------------------- = 2,702 --> Nr = 3
11,35 min/unid
4,2 min/unid
Regra básica para agrupamento das
operações
AGRUPAR AS OPERAÇÕES DE TAL FORMA
QUE O SOMATÓRIO DAS SUAS RESPECTIVAS
DURAÇÕES MAIS SE APROXIME DA DURAÇÃO
DO CICLO DE MONTAGEM E NÃO SEJA
QUEBRADA A SEQÜÊNCIA LÓGICA DA
MONTAGEM
A
C
B
D E F
G
H
2
3.25
1
1.2 .5
1
1.4
1
Diagrama de Precedência
C (4.2-3.25)=.95
Folga = .95
Qual Posto é o Gargalo? Qual a duração real do
ciclo?
A
C
B
D E F
G
H
2
3.25
1
1.2 .5
1
1.4
1
D (4.2-1.2)=3
E (3-.5)=2.5
F (2.5-1)=1.5
H (1.5-1.4)=.1
Folga = .1
Tarefa Sucessor Tempo (min)
A 6 2
C 4 3.25
D 3 1.2
B 2 1
E 2 0.5
F 1 1
G 1 1
H 0 1.4
A (4.2-2=2.2)
B (2.2-1=1.2)
G (1.2-1= .2)
Folga = .2
Estação 1 Estação 2 Estação 3
Eficiência do Balanceamento
Eficiência = --------------------------------------------------------------------------------------------
Somatório das durações das operações (∑ ti)
Número real de Postos (Nr)xDuração do Ciclo de Montagem (TC)
Eficiência = ------------------------------ = 0,901 ou 90,1%
11,35 unid/min
(3)(4,2 min/unid)
A Compobrás é um fornecedor de bombas d’água
para grandes montadoras de máquinas de lavar e
pretende instalar uma linha de montagem para um
novo tipo de bomba d’água, a pedido de um cliente.
A demanda estimada para este produto é de 150 a
200 peças por dia. O analista de processos dividiu o
processo de montagem e estimou os tempos de
trabalho conforme o quadro a seguir. Deve-se levar
em conta que a empresa trabalha um turno de oito
horas por dia.
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Exemplo de Balanceamento
Solução do
Exemplo
LAYOUT CELULAR
50
Processo (Job Shop)Celular
www.betagama.com.brwww.dunamath.com
LAYOUT POR POSIÇÃO FIXA
Os recursos transformados não se
movem entre os recursos transformadores .
Ex.: construção de uma rodovia, cirurgia de
coração, estaleiro, etc.transformadores.
LAYOUTS
COMBINADOS
53
É possível que diversos
tipos de arranjo físico
sejam utilizados em
conjunto
Ex: Complexo de Restaurantes
douglasmiranda@ufmg.br FACE-UFMG 54 2010
Que tipo de
layout é
usado neste
fábrica?
Volume-variedade e tipo de Arranjo
Aumentando-se o volume, aumenta-se a importância de
gerenciar os fluxos e, reduzindo-se a variedade, aumenta-se
a viabilidade de um arranjo físico baseado num fluxo regular.
Por produto
Volume-variedade e tipo de Arranjo
Características de um bom Arranjo
1. Segurança inerente:
�Saídas de emergência sinalizadas e desimpedidas
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2.Extensão do fluxo:
�Canalização do fluxo de materiais, clientes ou informações
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5.Coordenação gerencial
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7.Uso do espaço
8.Flexibilidade de longo prazo
�Alterações no arranjo físico à medida que as necessidades da operação
mudarem.
Estudo de Caso
Layout Volkswagen.
Martins, Petrônio G.
Administração da Produção, Editora Saraiva,
Cap. 5, Pag 167
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Anexo
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Melhoria continua - Six Sigma - Melhoria de processos (Parte 2 de 2)
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Introdução a Administração de Produção e Operações
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Administração de Produção - Layout/Arranjo Fisico

  • 1. Administração de Produção Layout – Arranjo Físico Ref. Bibliográfica: Martins, Petrônio G. Administração da Produção, Editora Saraiva, 2º Ed, Cap. 5 “Material disponibilizado para livre utilização. Pedimos apenas que cite os websites abaixo como fonte de referencia.” www.betagama.com.brwww.dunamath.com
  • 2. LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE LAYOUT DA EMPRESA LAYOUT DE EMPRESAS INDUSTRIAIS www.betagama.com.brwww.dunamath.com
  • 3. douglasmiranda@ufmg.br FACE-UFMG 3 2010 Exemplo de Layout
  • 4. Layout é basicamente o arranjo físico de máquinas e postos de trabalho. Portanto faz-se importante conhecer o número de máquinas que devem ser organizadas. Para isto é preciso calcular o número de máquinas necessárias para atender a demanda. Naturalmente, a capacidade produtiva da máquina já é previamente conhecida. LAYOUT www.betagama.com.brwww.dunamath.com
  • 5. DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS Tempo p/ atender a demanda Tempo disponível de 1 máquina
  • 6. DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS Uma fábrica de rodas estampadas deseja instalar um número de prensas que seja suficiente para produzir um milhão de rodas por ano. Cada prensa deve trabalhar em dois turnos de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 6,9 horas por turno, e produzir uma roda a cada 0,8 minuto. Considerando que existe uma perda de 1% na produção e que o ano tem 300 dias úteis, quantas prensas são necessárias para atender à demanda estipulada?
  • 7. DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS Aqui, escolheu-se usar como “período”, tempo disponível para 1 dia. Mas poderia ter sido usado, o tempo disponível para 1 ano. O importante é que todos os dados sejam “normalizados” para o mesmo período de tempo.
  • 8. TIPOS DE LAYOUT o PROCESSO (OU FUNCIONAL OU JOB SHOP) o EM LINHA (OU POR PRODUTO OU FLOW SHOP) o CELULAR o POSIÇÃO FIXA o COMBINADOS
  • 10. Layout Orientado por Processo / Job Shops
  • 11. FIG. 5.2 pag 138 Layout Orientado por Processo / Job Shops
  • 12. 2 3 4 5 Job Shop 1 Máquina Produto A Produto B Centro de Maq.
  • 13. Elaboração de Arranjo Físico por Processo A Vestebrás é uma indústria de confecções em fase de ampliação que pretende se mudar do seu prédio atual para um novo prédio maior. A nova planta industrial consiste em um prédio de formato retangular de 60m de comprimento por 30m de largura. Passo 1: identificar o fluxo dos materiais e operações: A Vestebrás fabrica cinco famílias de produtos: camisetas, camisas, calças, jaquetas e macacões. O gerente de produção preparou uma carta multiprocesso para estes cinco produtos conforme a Figura a seguir:
  • 14. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Carta multiprocesso da Vestebrás
  • 15. Elaboração de Arranjo Físico por Processo operação transporte espera inspeção armazenagem
  • 16. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Continuação... operação transporte espera inspeção armazenagem
  • 17. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Passo 2: levantar a área necessária para cada agrupamento de trabalho Superfície ou área de operação (So) Superfície ou área de circulação (Sc): Superfície ou área projetada (Sp) Sp
  • 18. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Passo 2: levantar a área necessária para cada agrupamento de trabalho Superfície de operação (So) Superfície de circulação (Sc):Superfície projetada (Sp)
  • 19. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Identificação das arestas vivas:
  • 20. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Com estes levantamentos o gerente de produção chega à conclusão que as seguintes áreas por setor são necessárias: 1,10 2,3,4,5 6,7,8,9 11,12 13,14 15,16,17,18,19,20 21,22 Processo
  • 21. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Passo 3: identificar o relacionamento entre os setores: Para este terceiro passo o gerente de produção elaborou um diagrama de relacionamento, conforme indicado na Figura.
  • 22. Elaboração de Arranjo Físico por Processo Passo 4: elaborar o arranjo físico
  • 23. Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo Em algumas atividades produtivas, o custo gerado pela movimentação do material pode ser significativo no custo total da operação. O aspecto possível de ser quantificado de um arranjo físico referente ao custo de transporte dos materiais é avaliado por meio da fórmula.
  • 24. Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo Exemplo: um estudo de arranjo físico desenvolveu duas alternativas para localizar seis setores produtivos A, B, C, D, E e F, dentro de uma determinada área, conforme croqui abaixo. Conhecendo-se as quantidades que devem ser transportadas por mês entre os setores produtivos e os custos unitários de transporte, calcular a melhor alternativa.
  • 25. Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo
  • 26. Avaliação Quantitativa do Arranjo Físico por Processo Resposta: Alternativa 1 tem o menor custo.
  • 27. LAYOUT EM LINHA (OU POR PRODUTO OU FLOW SHOP)
  • 28. Linha de Montagem Seriada (Layout por produto) Estação 1 Minutos por Unidade 6 Estação 2 7 Estação 3 3 O que vai acontecer?
  • 29. Exemplo--Balanceamento de Linha Seriada (por produto) o Você acabou de ser nomeado para implantar uma linha de montagem seriada de um ventilador, com as seguintes operações: Tarefa Duração (min) Descrição Precedência A 2 Montagem do corpo B 1 Montagem das botoeiras A C 3,25 Montagem do compartimento do motor D 1,2 Montagem do suporte do compartimento A, C E 0,5 Colocar pás D F 1 Montar e colocar protetor de segurança E G 1 Colocar o cabo de força B H 1,4 Testar F, G
  • 30. Diagrama de Precedências o Qual dos processos define a capacidade máxima de produção? A C B D E F G H 2 3.25 1 1.2 .5 1 1.4 1
  • 31. O Gargalo Produção máxima = -------------------------------- = ------------------------ = 129 unid/dia Tempo disponível TCgargalo 420 min/dia 3,25 min/unid Tarefa Duração (min) Descrição Precedência A 2 Montagem do corpo B 1 Montagem das botoeiras A C 3,25 Montagem do compartimento do motor D 1,2 Montagem do suporte do compartimento A, C E 0,5 Colocar pás D F 1 Montar e colocar protetor de segurança E G 1 Colocar o cabo de força B H 1,4 Testar F, G
  • 32. Queremos montar 100 ventiladores por dia Portanto, deve-se produzir 1 peça a cada 4.2 min para atender a demanda. Duração do ciclo, TC = ---------------------------------------------- Tempo disponível no período Produção requerida TC = --------------------- = 4,2 min/unid 420 min/dia 100 unid/dia (Takt Time)
  • 33. Por que devemos arredondar? Número teórico de Estações (ou Postos) de Trabalho, Nt Nt = --------------------------------------------------------------------- Somatório das durações das operações (∑ ti) Duração do Ciclo (TC) Nt = --------------------------------- = 2,702 --> Nr = 3 11,35 min/unid 4,2 min/unid
  • 34. Regra básica para agrupamento das operações AGRUPAR AS OPERAÇÕES DE TAL FORMA QUE O SOMATÓRIO DAS SUAS RESPECTIVAS DURAÇÕES MAIS SE APROXIME DA DURAÇÃO DO CICLO DE MONTAGEM E NÃO SEJA QUEBRADA A SEQÜÊNCIA LÓGICA DA MONTAGEM
  • 35. A C B D E F G H 2 3.25 1 1.2 .5 1 1.4 1 Diagrama de Precedência
  • 36. C (4.2-3.25)=.95 Folga = .95 Qual Posto é o Gargalo? Qual a duração real do ciclo? A C B D E F G H 2 3.25 1 1.2 .5 1 1.4 1 D (4.2-1.2)=3 E (3-.5)=2.5 F (2.5-1)=1.5 H (1.5-1.4)=.1 Folga = .1 Tarefa Sucessor Tempo (min) A 6 2 C 4 3.25 D 3 1.2 B 2 1 E 2 0.5 F 1 1 G 1 1 H 0 1.4 A (4.2-2=2.2) B (2.2-1=1.2) G (1.2-1= .2) Folga = .2 Estação 1 Estação 2 Estação 3
  • 37. Eficiência do Balanceamento Eficiência = -------------------------------------------------------------------------------------------- Somatório das durações das operações (∑ ti) Número real de Postos (Nr)xDuração do Ciclo de Montagem (TC) Eficiência = ------------------------------ = 0,901 ou 90,1% 11,35 unid/min (3)(4,2 min/unid)
  • 38.
  • 39. A Compobrás é um fornecedor de bombas d’água para grandes montadoras de máquinas de lavar e pretende instalar uma linha de montagem para um novo tipo de bomba d’água, a pedido de um cliente. A demanda estimada para este produto é de 150 a 200 peças por dia. O analista de processos dividiu o processo de montagem e estimou os tempos de trabalho conforme o quadro a seguir. Deve-se levar em conta que a empresa trabalha um turno de oito horas por dia. Exemplo de Balanceamento
  • 51.
  • 52. LAYOUT POR POSIÇÃO FIXA Os recursos transformados não se movem entre os recursos transformadores . Ex.: construção de uma rodovia, cirurgia de coração, estaleiro, etc.transformadores.
  • 53. LAYOUTS COMBINADOS 53 É possível que diversos tipos de arranjo físico sejam utilizados em conjunto Ex: Complexo de Restaurantes
  • 54. douglasmiranda@ufmg.br FACE-UFMG 54 2010 Que tipo de layout é usado neste fábrica?
  • 55. Volume-variedade e tipo de Arranjo Aumentando-se o volume, aumenta-se a importância de gerenciar os fluxos e, reduzindo-se a variedade, aumenta-se a viabilidade de um arranjo físico baseado num fluxo regular. Por produto
  • 57. Características de um bom Arranjo 1. Segurança inerente: �Saídas de emergência sinalizadas e desimpedidas �Passagens marcadas e livres 2.Extensão do fluxo: �Canalização do fluxo de materiais, clientes ou informações �Minimização das distâncias percorridas pelos recursos transformados 3.Clareza de fluxo: �Fluxo de materiais e clientes sinalizado clara e evidentemente para clientes e para a mão-de-obra 4.Conforto da mão-de-obra �Alocação da mão-de-obra em locais menos desconfortáveis. 5.Coordenação gerencial 6.Acesso 7.Uso do espaço 8.Flexibilidade de longo prazo �Alterações no arranjo físico à medida que as necessidades da operação mudarem.
  • 58. Estudo de Caso Layout Volkswagen. Martins, Petrônio G. Administração da Produção, Editora Saraiva, Cap. 5, Pag 167 www.betagama.com.brwww.dunamath.com

Notes de l'éditeur

  1. Papel do abastecedor no contexto JIT com kanban de 2 cartões mostrando o supermercado central. Ele faz rota visitando quadros kanbans das células de montagem e troca cartões de produção por movimentação.
  2. Muitos tipos de produtos diferentes, com baixa demanda. Entao baixa demanda não justifica ter uma linha só para ele. Vantagem: manutenção (especialização de MO/ flexibilidade caso 1 maquina esteja com problemas) Desvantagem: fluxo confuso
  3. Gargalo. // Cuidado com tempo ou PPH
  4. Num primeiro momento, cobrir a coluna precedência para perguntar se o dado anteriormente é suficiente...
  5. Ponte com PO / SALB ... Problemas de otimização relacionados a balanceamento de linhas de montagem
  6. Melhoria: TNP ou TP. Se Tprod, focar no gargalo.
  7. Relação com Lei de Little / Takt time: em função da demanda.
  8. Apenas ordenou em ordem decrescente de numero de sucessores. Introduzir estratégias . Ex: estação termina mais cedo e vai para outra atividade produtiva (e não “inventada”) Se operação for JIT, trabalhando conforme tempo takt, folga vira ociosidade (se estratégia adotada for esta). Se não, ociosidade é em relação a operação gargalo, produzindo mais que o necessário e gerando estoque.
  9. Ideal seriam 2.7 postos, mas usou-se 3, portanto há ineficiencia.
  10. Coluna: tarefas possiveis Quais são as tarefas que já tiveram seus predecesores alocados?
  11. Não é “ocioso” e sim “folga” em relação ao tempo de ciclo teórico (takt). Ociosidade é (folga da atividade i menos a folga do gargalo), pois o tempo de ciclo do gargalo será o tempo de ciclo real.
  12. OBS: se atividade da tabela de precedência mais lenta tiver tempo maior que o TC takt, tem que alocar 2 colaboradores para o posto que tiver tal atividade.
  13. Diferença nos grupamentos
  14. Figura, b e c invertidos
  15. “a la carte”: cliente parado // cliente é o recurso transformado, garçom é parte do recurso transformador