Il s'agit d'un projet d'économie d'énergie ayant pour résultat une réduction de la consommation électrique de l'usine de production d'oxygène de 6000 Mwh/an.
1. Dossier de candidatureDossier de candidature
Grand Prix du Président de la République
pour l’encouragement à l’utilisation rationnelle de l’énergie et la
promotion des énergies renouvelables
Présenté par : Fathi CHTIOUI
Atef NAGHMOUCHI
Service Énergie
3. Plan de la présentationPlan de la présentationService Énergie
1. Présentation d’ELFOULADH
1. Installation au démarrage de l’usine en 1965
2. Évolution de l’usine 1965-2008
2. Bilan Énergétique d’ELFOULADH
1. Production 2005-2006-2007
2. Consommation Énergétique 2005-2006-2007
3. Centrale Oxygène
1. Installation Linde
2. Capacité de stockage
3. Usage de l’oxygène
4. Usage de l’azote
5. Production de l’oxygène (Process)
6. Principaux équipements électriques
4. Présentation d’ELFOULADHPrésentation d’ELFOULADH
Service Énergie
Adresse : km 3 Route de Tunis - 7050 Menzel BOURGUIBA
Tél. : 72 464 522 - Fax : 72 470 900
Entreprise publique (> 96%)
Secteur d’activité : Sidérurgie
Création : 1962
Démarrage de la production : 1965
PDG : Mr Ammar CHAIEB
5. Installations au démarrage de l’usineInstallations au démarrage de l’usine
en 1965en 1965
Haut fourneau (fonte liquide)
Convertisseurs à O2 –LD
(70 000 tonnes/an d’acier liquide)
Coulée continue (billettes)
Laminoir à barres
(110 000 tonnes/an de RAB)
Centrale à oxygène
Service Énergie
6. Évolution de l’usine 1965-2008Évolution de l’usine 1965-2008
1965 : Installations du démarrage
1971 : Tréfilerie (25 000 tonnes/an)
Structures Métalliques (10 000
tonnes/an)
1973 : Augmentation de capacité de l’aciérie à
l’oxygène (150 000 tonnes/ an)
Centrale à O2
LINDE
1974 : Laminoir à fil (70 000 tonnes/an)
1977 : Aciérie électrique : FEA 7 MVA (30 000
tonnes/an)
7. Évolution de l’usine 1965-2008 (suite)Évolution de l’usine 1965-2008 (suite)
1994 : Augmentation de la capacité de l’aciérie
électrique (FEA 12 MVA + LF - 65 000
tonnes/an)
2003 : Arrêt de la filière minerai (HF-LD)
2007 : Augmentation de la capacité de l’aciérie
électrique (FEA 18 MVA + LF –
100 000 tonnes/an)
2008 : 2ème
FEA 18MVA (100 000 tonnes / an)
Service Énergie
13. Capacité de stockage NmCapacité de stockage Nm33
Avant arrêt HFAvant arrêt HF Après arrêt HFAprès arrêt HF
OxygèneOxygène 500500 400400
AzoteAzote 1010 110110
Autonomie/NAutonomie/N22 2 h2 h 12 h12 h
Service Énergie
16. Usage de l’oxygèneUsage de l’oxygène
Décarburation (convertisseur, FEA, LF)
Oxycoupage (coulée continue,
laminoir, ...)
Décrassage des poches et diverses
opérations de nettoyage
Découpage de la ferraille
(conditionnement)
Service Énergie
17. Usage de l’azoteUsage de l’azote
Brassage (agitation) de l’acier au four
poche
Traitement thermique à la tréfilerie (recuit)
Service Énergie
18. Production de l’OProduction de l’O22 purpur
Procédé de cryogénie fractionnée
séparation O2
/N2
basée sur la différence de
température de liquéfaction
–T°liq (O2
) = - 183 °C @ 1,013 bar
–T°liq (N2
) = - 196 °C @ 1,013 bar
Service Énergie
19. Production de l’OProduction de l’O22 purpur
Compression de l’air jusqu’à la pression
adéquate
Élimination de l’humidité de l’air
Élimination du gaz carbonique qui avoisine les
0,03%
Fractionnement de l’air en oxygène et azote
Service Énergie
20. Production de l’OProduction de l’O22 purpur
Compression de l’air jusqu’à la pression
adéquate
Service Énergie
32. Plan de la PrésentationPlan de la PrésentationService Énergie
1. Présentation de la réalisation
2. Aspect technique
1. Données techniques de la centrale
2. faisabilité
3. Solution
4. Résultats
1. Résultats quantitatifs
2. Résultats qualitatifs
3. Aspect économique et financier
4. Aspect social
5. Aspect environnemental
6. Aspect promotionnel
33. Présentation de la réalisationPrésentation de la réalisation
Projet d’économie d’énergie à la centrale à oxygène d’elfouladh
Service Énergie
Intitulé:
But:
réduire la consommation d’énergie électrique de la centrale à oxygène
Réalisation:
année 2005
Moyen propre d’ELFOULADH
34. AspectAspect
techniquetechnique
Le projet a consisté à optimiser l’exploitation
de la centrale à oxygène de façon à satisfaire
les besoins de l’usine en oxygène et azote
et tenant compte des restrictions imposées
par les équipements de cette centrale
Service Énergie
35. Données techniques de la centraleDonnées techniques de la centrale
Les capacités minimales de production d’oxygène
et d’azote sont nettement plus grandes que les
besoins d’ELFOULADH :
80% de la production d’oxygène et d’azote est
mise à l’air.
Les équipements de la centrale à oxygène ne
permettent pas une exploitation à moins de 60%
(qui est compatible au besoin réel de l’usine) :
contrainte du process.
Service Énergie
36. Données techniques de la centraleDonnées techniques de la centrale
Service Énergie
Production
maximale
Production
minimale
Avant arrêt HF
(2000)
Après arrêt HF
(2004)
Oxygène 3600 2100 3400 450
Azote 250 100 45 65
39. Données techniques de la centraleDonnées techniques de la centrale
Une réduire partielle de la consommation électrique:
– diminution des heures de marches des compresseurs d’oxygène
• Avant l’arrêt du HF (2000) : 5 018 Mwh (calculé)
• Après l’arrêt du HF (2004) : 1 180 Mwh (calculé)
– Consommation électrique totale
• Avant l’arrêt du HF (2000) : 24 258 Mwh
• Après l’arrêt du HF (2004) : 16 936 Mwh
Service Énergie
40. Service Énergie
Heures de marches des compresseursHeures de marches des compresseurs
d’oxygèned’oxygène
0:00
2400:00
4800:00
7200:00
9600:00
12000:00
14400:00
16800:00
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
SulzerIII_PC2
SulzerI_II
41. Données techniques de la centraleDonnées techniques de la centrale
Une réduction de la consommation électrique de la centrale à
oxygène revient à arrêter le grand consommateur de cette
énergie, le compresseur d’air DEMAG
Service Énergie
2240 kW
42. Données techniques de la centraleDonnées techniques de la centrale
Compresseur DEMAG:
– Grand consommateur de l’énergie électriqueService Énergie
44. La SolutionLa Solution
Modifier (harmoniser) les capacités de stockage
de l’oxygène et de l’azote de façon à pourvoir
arrêter la centrale à oxygène sans incidence sur
la marche de l’usine.
Service Énergie
Capacité de stockage (en m3
)
Autonomie de
l’usine/N2 (en h)Oxygène Azote
Avant 2005 500 10 2
Après 2005 400 110 12
(Arrêt sans perturbation des consommateurs)
45. La SolutionLa Solution
Service Énergie
(Arrêt sans perturbation des consommateurs)
1
2
3
4
5
Compresseur azote
Vers Stockage Oxygène
Ballon 10 m3
Ballon 100 m3
Avant la réalisation
46. La SolutionLa Solution
Service Énergie
(Arrêt sans perturbation des consommateurs)
1
2
3
4
5
Compresseur azote
Vers Stockage Oxygène
Ballon 10 m3
Ballon 100 m3
Après la réalisation
48. La SolutionLa Solution
Service Énergie
(Arrêt sans perturbation de l’installation)
1. Équipements:
1. Heures de marche
2. Nombre de démarrage
3. Refroidissement
• Process:
• Système REVEX
• Régénération des adsorbeurs
• Mise au point de l’installation
49. Service Énergie Arrêt de la centrale à oxygèneArrêt de la centrale à oxygène
71:25 68:55 56:50 55:30 87:55 65:40 69:17 58:45 80:10
207:10
1471:10
2863:15
3239:55
00:00
480:00
960:00
1440:00
1920:00
2400:00
2880:00
3360:00
3840:00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
50. Résultats qualitatifsRésultats qualitatifs
NOTORIETE :
• Projet peu coûteux et résultat concret
• Vecteur d’incitation pour d’autres industries.
Service Énergie
DEMONSTRATIF :
Sensibilisation du personnel sur l’importance accordée
par l’entreprise à la maîtrise de l’énergie
53. Résultats quantitatifsRésultats quantitatifs
Économie réalisée en 2005, 2006 et 2007
Service Énergie
Année
Consommation
Electrique
kwh
Économie (par rapport à la
consommation de 2004)
En kwh
final
(en TEP)
primaire
(en TEP)
2004 16 936 112
2005 14 655 510 2 280 602 196 645
2006 12 070 268 4 865 844 418 1 377
2007 10 307 726 6 628 386 570 1 875
54. Aspect économique et financierAspect économique et financier
Pas d’investissement (seulement immatériel)
Moyens propres d’ELFOULADH
Rentabilité
Service Énergie
Année
Consommation
Electrique
kwh
Prix moyen
du kwh
En DT
Economie
(par rapport à 2004)
En kwh En DT
2004 16 936 112
2005 14 655 510 0.065 2 280 602 148 239
2006 12 070 268 0.070 4 865 844 340 609
55. Aspect socialAspect social
Service Énergie
Amélioration des conditions de travail dans la centrale
Améliorer la disponibilité du personnel d’exploitation
de la centrale (réalisation de certains travaux
pendant l’arrêt)
Plus de maintenance préventive
Moins de stress
59. Aspect promotionnelAspect promotionnel
Service Énergie
Projet discuté dans un séminaire sur l’efficacité
énergétique organisée par l’ANME en mai 2006
il a suscité l’attention des participants à ce
séminaire
60. MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
Service Énergie
Fathi CHTIOUI
Atef NAGHMOUCHI
Février 2008