Présentation pp pour soutenance 2

4 590 vues

Publié le

rapport de mon stage chez EPB SECO TOOLS

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 590
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
5
Actions
Partages
0
Téléchargements
57
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Présentation pp pour soutenance 2

  1. 1. EPB-SECO Toolsdu 17 Mai au 9 Juillet LOCH Morgan BTS IPM 2009/2010
  2. 2. Sommaire Introduction du rapport de stage 1 Présentation de l’entreprise 2Projet 2.1 Introduction 2.2 Mise en situation 2.3 Recherche de solutions 2.4 Les gains de temps 2.5 Conclusion
  3. 3. 1: Présentation de EPB-SECO Tools
  4. 4. Capital social : 1.812.981€   Effectif : 170 personnes   Capacité : 220.000 pièces/an Investissements en moyens de production, sur les trois dernières années, 10M€  
  5. 5. L’attachement Partie avant qui serre l’outil Les produits
  6. 6. Projet Le SMED(Single Minute Exange Die) Méthode de réduction des changements de séries Méthode JAPONAISE développée par SCHIGEO SCHINGO pour le compte de l’entreprise TOYOTA
  7. 7. La méthode SMED se déroule en quatre étapes 1er étape : analyser en continu la production avec un chronomètre et/ou filmer avec une ou plusieurs caméras. Et ensuite visualiser les bandes et les décortiquer 2eme étape : séparation des réglages internes et externes. C’est une étape très importante. 3eme étape : Transformer les réglages internes en réglages externes 4eme étape : rationalisation de tous les aspects de l’opération de réglage
  8. 8. Les objectifs :
  9. 9. 2.1 Introduction du projet Mon étude se porte sur la machine NAKAMURA TW20 Centre de tournage / fraisage CNC Machine type: NAKAMURA TW 20 MMYY Contrôle: FANUC 18 TC Année: 1995
  10. 10. Objectif de l’étude : 50%
  11. 11. 2.2 Mise en situation
  12. 12. Voici les étapes de mon étude :1) Analyse J’ai donc filmé le poste de travail, pendant le changement de série, pris des notes.  Analyse du film en salle de réunion.  élaboration d’un tableau EXCEL, et graphique. Mettre toutes les manipulations de l’opérateur et/ou de la machine par ordre chronologique et noter leur temps.  définir le type d’action effectuée, et noter un commentaire
  13. 13. Tableau d’analyse
  14. 14.   2.3 Recherche de solutions : Après avoir fait l’analyse on peut faire un simogramme pour pouvoir repérer facilement les temps trop longs ou à supprimer. Refaire un tableau avec le temps total du changement de série et le temps total mais sans les opérations inutiles.
  15. 15. 2.4 simmogramme
  16. 16. Les gains Après avoir fait l’étude on observe un gain total de : 12 min 30 sec en supprimant les opérations inutiles soit 10.6%   24 min 35 sec avec le déplacement d’opération en temps masqué soit 21% 36 min 65 sec Au total de gagné sur le temps de changement de série soit 31.5%
  17. 17. Au total un gain de 31.6% sur une période de 1 mois 445 min donc environs 445 € par mois d’économie Economie annuel: 5332 €
  18. 18. Situation finale Situation de départ
  19. 19. Conclusion générale

×